某無紡布公司專門生產高檔衛生和醫療用無紡布的企業。作為世界頂級的無紡布生產商之一,高品質的非織造材料廣泛應用于醫療、衛生、擦拭、工業及特殊行業。
該廠年初在國內引進一條ADL生產線,設備上有64個旋轉干燥滾筒,用于干燥無紡布的涂層,但使用過程中發現有如下問題:
部分加熱滾筒排水不暢,導致溫度太低,產品粘在滾筒上,嚴重影響了產品質量,拖慢了生產進度,嚴重時甚至需定時停機,人工排放滾筒內的冷凝水。
該廠有關人員馬上與瑞克蘇州工業(公司)有限公司取得聯系,作為蒸汽和流體控制的領導者,瑞克公司一直為客戶提供度身量做的售前售后服務,如現場調研服務、給出系統改造方案,工程咨詢,新工程設計,舊工程改造設計等。瑞克的工程師經現場考察,發現有以下問題:
1.疏水閥選型有問題,所選用的疏水閥為不具備破汽鎖裝置的國產浮球式;
2.回水管口徑太小,使得冷凝水從疏水閥出來排放阻力過大,排水不暢也加重了滾筒內的積水;
3.蒸汽供汽含水量較大。
我們在現場看到,由于設備所用 的加熱滾筒都是旋轉滾筒,旋轉滾筒里面的蒸汽散熱后形成的凝結水是通過虹吸管排出的,而這種設備最容易出現蒸汽汽鎖現象
解決蒸汽汽鎖的方法是使用帶熱靜力排空和防汽鎖裝置的疏水閥。它有一個專門設計的裝置可解除掉虹吸管中的蒸汽汽鎖。只有帶此裝置的疏水閥具這種性能,并且這是應用于這種高負荷滾筒設備的唯一選擇。
針對以上情況,瑞克公司提出以下解決辦法:
1.疏水閥更換成帶熱靜力排空和防汽鎖裝置的浮球疏水閥;
2.將回水管徑加大至DN65;
3.在進汽管端加裝汽水分離器。
無紡布的工程師接受了瑞克的解決方案。第一期更換了45個帶熱靜力排空和防汽鎖裝置的浮球疏水閥,并經瑞克工程師現場調試,回水箱的蒸汽明顯減少,耗汽量也大幅下降,據不完全統計,現0.5噸油即可生產一噸產品,而改造前基本上是一噸油生產一噸產品;同時也實現了不停機生產。效益和效率得到明顯提高。客戶表示會盡快更換余下的疏水閥,今后并將在蒸汽節能領域與瑞克公司作進一步的合作。
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