精煤沉降離心機(jī)離心液2種處理工藝的探討
董陳剛,趙晨鐘
(淮北礦業(yè)股份有限公司蘆嶺煤礦選煤廠,安徽宿州 234113)
摘 要:通過對精煤沉降離心液2種處理工藝的比較,即對濃縮二次浮選與直接二次浮選工藝流程、生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行比較,指出精煤沉降離心液濃縮二次浮選工藝具有可提高煤泥水系統(tǒng)精煤產(chǎn)率、降低油耗、控制濾餅水分等優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:離心液;濃縮二次浮選;直接二次浮選;工藝比較
中圖分類號:TD455.5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1007-7677 (2012)06-0063-03
1·概 述
蘆嶺煤礦選煤廠是一座設(shè)計入洗原煤1.8Mt/a,經(jīng)多次改造后生產(chǎn)能力達(dá)到3.0Mt/a的礦井型煉焦煤選煤廠,主導(dǎo)產(chǎn)品為九級精煤。選煤工藝由最初的原煤混合跳汰、煤泥直接浮選的工藝改造為現(xiàn)在的原煤全重介,煤泥浮選,尾煤壓濾的聯(lián)合流程。
2·煤質(zhì)情況及煤泥水流程介紹
2.1 煤質(zhì)情況
對蘆嶺礦選煤廠來自重介系統(tǒng)的煤泥進(jìn)行粒度分析,試驗結(jié)果見表1。
從表1小篩分?jǐn)?shù)據(jù)可以看出,浮選入料中小于0.045mm的顆粒約占45%,且灰分高達(dá)40%,說明系統(tǒng)泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,煤泥水系統(tǒng)處理不好,極易造成煤泥對浮選精煤污染。
2.2 工藝流程
該廠在煤泥水處理方面采用了“2+2+2浮選工藝系統(tǒng)”。該工藝系統(tǒng)是在“2+2模式煤泥水流程”基礎(chǔ)上結(jié)合蘆嶺礦選煤廠的煤質(zhì)特點增加了兩段濃縮脫泥工藝即浮選原料入浮前的濃縮脫泥與精煤沉降離心液濃縮脫泥,以加強(qiáng)系統(tǒng)脫泥,獲得穩(wěn)定低灰產(chǎn)品。其流程如圖1所示。
由工藝流程可知:該廠精煤沉降離心機(jī)離心液(含過濾液,下同)有2種處理工藝:①原設(shè)計的直接二次浮選工藝(流程圖中虛線部分)即離心液直接二次浮選,浮精進(jìn)入精煤壓濾機(jī)。②經(jīng)離心液濃縮機(jī)處理,濃縮溢流經(jīng)二次浮選后二次浮精與濃縮底流一起進(jìn)入精煤壓濾機(jī)即濃縮二次浮選工藝。兩種工藝在該廠分別運行一段時間后,通過分析認(rèn)為濃縮二次浮選工藝相比直接二次浮選工藝有一定優(yōu)勢,現(xiàn)分析如下。
3·精煤沉降離心液2種處理工藝的指標(biāo)
該廠分別按以上2種工藝進(jìn)行生產(chǎn),在煤質(zhì)基本相同情況下得到的指標(biāo)見表2~表4。
由表2可知:離心液經(jīng)濃縮機(jī)處理后,底流濃度上升了266g/L,底流灰分由入料的14.10%降至11.44%,說明濃縮機(jī)具有濃縮脫泥作用。由表3可知:①濃縮二次浮選入料灰分高、濃度低,主要原因是濃縮二次浮選入料是濃縮機(jī)溢流,含有較多高灰泥質(zhì);②濃縮二次浮選精礦灰分低、濃度低,主要原因是是濃縮二次浮選精礦主要是濃縮機(jī)溢流的低灰泡沫。
由表4可知:濃縮二次浮選工藝精壓入料濃度高,主要原因是濃縮底流濃度高。
4·精煤沉降離心液濃縮二次浮選工藝的優(yōu)點
通過兩種工藝對比,發(fā)現(xiàn)濃縮二次浮選同直接二次浮選相比有以下4條優(yōu)點。
4.1 提高煤泥水系統(tǒng)精煤產(chǎn)率
離心液經(jīng)濃縮機(jī)處理后,二次浮選機(jī)僅對濃縮機(jī)溢流(離心液中的高灰細(xì)泥)進(jìn)行分選,離心液中含有約40%左右的低灰粗粒無需二次浮選,以濃縮底流形式直接進(jìn)入精壓給料桶,因而既避免低灰粗級過度分選,減少了二次浮選能耗,也避免低灰粗粒在二次浮選過程中從尾礦中流失,利于提高浮選精煤產(chǎn)率。直接二次浮選抽出率為91.42%,濃縮二次浮選的產(chǎn)率為80.8%+19.2%×74.01%=95%,離心液精煤回收提高了3.58%,按年入洗300萬t,精煤產(chǎn)率42%,其中浮精占45%,而離心液精煤占浮精40%計算,年增精煤300萬t×42%×45% ×40% ×3.58% =8 119t,年增收8 119t×1 300元/t=1 055.47萬元。
4.2 節(jié)省油耗及降低成本
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),若直接二次浮選,由于要對離心液中低灰粗粒進(jìn)行提拿,二次浮選需添加少量浮選油;而濃縮二次浮選提拿的只是濃縮溢流中泡沫攜帶低灰細(xì)粒精煤,二次浮選時不需用浮選油。經(jīng)測算,直接二次浮選油耗為0.06kg/t原煤,則濃縮二次浮選年節(jié)約浮選油成本300萬t×0.06kg/t原煤×9000元/t=162萬元。
4.3 可調(diào)節(jié)精壓入料濃度及提高精壓效率
兩種工藝的最終目的是為精煤壓濾機(jī)供料,而入料粒度和入料濃度對精煤壓濾機(jī)工藝效果影響較大。在合適的范圍內(nèi),入料濃度高,入料粒度分布好,精壓周期短,脫餅效果好。從生產(chǎn)實踐看,以上兩種工藝對精壓入料粒度影響不大,而濃縮二次浮選工藝得到的精壓入料濃度高,可以明顯縮短精壓入料時間(見表5)。
從表5中可以看出,濃縮二次浮選比直接二次浮選的精壓入料時間縮短了462s,相應(yīng)單板精壓周期由3 050s縮短到2 588s,單臺精壓效率提高15%。
4.4 系統(tǒng)異常情況下可以控制精壓產(chǎn)品灰分
通過控制底流排放既可提高精壓效率,還具有非常重要且極為有效的調(diào)控精壓指標(biāo)的作用。系統(tǒng)正常時濃縮機(jī)底流泵工作方式是閘閥開度1/4,連續(xù)送料。當(dāng)離心液中高灰細(xì)泥急劇增多,底流灰分相應(yīng)增高從而導(dǎo)致精壓灰分超出控制范圍,此時底流泵必須間斷排料以減少底流排放、增加溢流量以加大脫泥力度。從表6可以看出延遲底流排放能夠降低底流灰分,降低精壓入料灰分,保證精壓指標(biāo)。
5·生產(chǎn)中應(yīng)注意的問題
(1)凈水劑添加要適量,避免其在煤泥水中殘留。離心液本身粒度較細(xì),經(jīng)過濃縮機(jī)后大部分粗粒下沉,溢流主要由高灰細(xì)泥組成。如果系統(tǒng)中有殘留藥劑,會使高灰細(xì)泥在濃縮池絮凝聚沉,濃縮機(jī)脫泥效果下降,底流灰分上升,相應(yīng)精壓產(chǎn)品灰分升高。遇此情況可以通過采取延遲底流排放或濃縮機(jī)自打循環(huán)方式解決。
(2)一次浮選藥劑添加要適量。浮選藥劑過量會造成離心液濃縮機(jī)液面泡沫增多,也會使精煤壓濾機(jī)給料桶泡沫積聚,桶內(nèi)大量泡沫如果不清理,嚴(yán)重影響精壓給料泵正常上料,如果采取漫出方式清理,則泡沫會進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),影響洗水。
通過對精煤沉降離心機(jī)離心液濃縮二次浮選與直接二次浮選工藝的比較,說明離心液經(jīng)離心液濃縮機(jī)處理后進(jìn)精壓比離心液直接二次浮選進(jìn)精壓有一定優(yōu)勢,可以提高精煤產(chǎn)率、降低油耗、提高精壓效率、控制濾餅灰分,可為具有同樣煤質(zhì)特性選煤廠的工藝選擇、操作指導(dǎo)提供借鑒。
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