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臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng)設計

作者: 2013年07月18日 來源: 瀏覽量:
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臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng)設計 楊培文, 任占峰, 孟慶海 (北方工業(yè)大學機電工程學院,北京 100144) 摘要:針對傳統(tǒng)的臥螺離心機控制系統(tǒng)存在穩(wěn)定性差、工作效率低的問題,設計了一種臥螺離心機

臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng)設計

楊培文, 任占峰, 孟慶海

(北方工業(yè)大學機電工程學院,北京 100144)

 摘要:針對傳統(tǒng)的臥螺離心機控制系統(tǒng)存在穩(wěn)定性差、工作效率低的問題,設計了一種臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng);詳細介紹了該系統(tǒng)中共直流母線變頻調速系統(tǒng)、副電機隨動方案及負載率調整方法、PLC控制系統(tǒng)、組態(tài)界面的設計。實際應用表明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,提高了離心機的性能。
    關鍵詞:臥螺離心機;變頻調速;PLC控制;雙電機;共直流母線;組態(tài)界面
    中圖分類號:TD67   文獻標志碼:B   網絡出版時間:2012-09-25 14:24
    0 引言
    在石油、鉆井等工作環(huán)境條件下,臥螺離心機使用雙電機驅動[1]。主電機工作在電動機狀態(tài),副電機工作在發(fā)電機狀態(tài)。近些年來,隨著變頻器技術的發(fā)展,共直流母線雙電機變頻器驅動在臥螺離心機上被廣泛應用[2]。共直流母線雙電機變頻器驅動技術把直流母線用適當?shù)姆绞竭M行并接,很好地解決了副電機再生電能的問題。傳統(tǒng)的臥螺離心機控制系統(tǒng)采用繼電器控制,穩(wěn)定性差、工作效率低、易受外界干擾,很難實現(xiàn)自動控制。而PLC有較好的抗干擾性能,采用PLC控制離心機系統(tǒng)可提高其在惡劣環(huán)境條件下的工作性能。鑒此,筆者設計了一種臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng),該系統(tǒng)可有效提高離心機的工作效率,并節(jié)約能耗。
    1·系統(tǒng)整體結構
    臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng)主要由變頻器、臥螺離心機、S7-200PLC CPU226、MCGSTPC7062K觸摸屏、上位機和MCGS組態(tài)軟件組成,其結構如圖1所示,其中供漿泵機也采用變頻調速方式,可以根據主、副電機的轉速調整進入離心機轉鼓的油液量。S7-200PLC CPU226采用RS485組成一個網絡,通過控制不同功率的變頻器去調控離心機的主、副電機和泵機的轉速,實現(xiàn)離心機的自動啟動、手動啟動、急停和復位等功能。


             
    2·共直流母線變頻調速技術
    臥螺離心機共直流母線交流變頻調速系統(tǒng)結構如圖2所示。臥螺離心機由主電機驅動,差速器小軸和副電機同軸連接[3-6]。主、副電機的轉速分別由主機、副機變頻器所控制,將兩者的直流母線并連,使主機、副機變頻器聯(lián)動。副機變頻器由主機變頻器直流母線輸出端供電,三相電源從主機變頻器中輸入。



    3·副電機隨動方案及負載率調整
    實際應用中,電機傳動一般使用手動控制,即使是變頻調速,也缺乏自動調整環(huán)節(jié),如果能做到副電機轉速隨動、負載率可調,并且自動調控,則可以提高效率。
    3.1 隨動方案
    圖2中,副機變頻器由主機變頻器直流母線輸出端供電,將副機變頻器的電源輸入端子R和T(端子S懸空)接到主機變頻器的直流母線輸出端,其輸出電壓大約為500V。在主機、副機變頻器連接中,筆者將副機變頻器中的整流過程跳過,這樣就減少了變頻過程中的二極管或晶閘管的壓降損耗。主、副電機功率要求分別為37kW和7.5kW,因此,選用45kW的主機變頻器和7.5kW的副機變頻器。
    主電機和副電機的轉速聯(lián)動調整:將主電機調整到設定的轉動轉速,調整副電機轉速n。副電機轉速nf的計算公式為
    nf=nz-CΔn(1)
    式中:nz為主電機轉速;C為常數(shù);Δn為設定的轉差速度(根據需要設定)。
    3.2 負載率調整
    副電機的扭矩和負載率都與離心機的負載有關,可根據離心機的油液量自動調整泵機轉速,進而控制進入轉鼓的油液量。當副機實際扭矩接近或者超過副機額定扭矩×負載率時,泵機轉速將會自動逐漸降低,則泵機輸入的料漿減少,副機扭矩就會降低。根據實際情況,在控制過程中要求副機實際扭矩始終不超過副機額定扭矩×負載率。
    4·PLC控制系統(tǒng)
    PLC控制系統(tǒng)要求既能實時控制供漿泵的供液量,又能控制離心機的轉速,從而在鉆井液性能參數(shù)(密度、黏度、固相含量等)發(fā)生變化時,確保離心機始終順利排渣并盡可能發(fā)揮最大處理能力,實現(xiàn)恒排渣功能。該控制系統(tǒng)還應當具有很好的自動控制功能、遠距離監(jiān)控能力,當離心機發(fā)生故障時,能自動停機并發(fā)出報警信號,避免離心機發(fā)生過載、堵塞等故障,從而提高離心機的使用效率并降低風險。PLC控制系統(tǒng)中PLC的主要功能:(1)接收外部提供的開關信號(主要是按鈕),判斷系統(tǒng)當前的狀態(tài),并根據需要發(fā)出信號控制變頻器繼而控制電機轉速,完成相對應的控制任務;(2)與人機界面互聯(lián),實時監(jiān)控電機運轉狀態(tài)并讀取電機參數(shù)。采用西門子S7-200PLC作為PLC控制系統(tǒng)的控制器,采用STEP 7-MicroWIN V4.0[7-9]進行PLC軟件編程和調試。PLC的I/O點及其功能接線分配如圖3所示。


            
    5·組態(tài)界面設計
    采用MCGS對臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng)的操作界面、變頻器驅動示意圖、電機的參數(shù)設置和故障顯示界面進行組態(tài)。在設計過程中,通過中間寄存器M把PLC的I/O點和組態(tài)界面中的各個操作變量對應關聯(lián)起來,使PLC和MCGS能夠功能統(tǒng)一化,通過MCGS也能夠實現(xiàn)對變頻器的控制。系統(tǒng)運行時的組態(tài)界面如圖4所示。


              
    6·結語
    設計的臥螺離心機變頻調速PLC控制系統(tǒng)能使泵機根據進入離心機鉆井液的密度、黏度、固相含量等參數(shù)的不斷變化而對離心機的供液量做出相對應的變化,提高了離心機的工作效率;共直流母線交流變頻調速系統(tǒng)較好地解決了臥螺離心機再生能量的回收問題,并減少了能量損耗。目前,該系統(tǒng)已在華北油田成功應用。
參考文獻:
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