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板式換熱器整體清洗的試驗

作者: 2013年07月18日 來源: 瀏覽量:
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板式換熱器整體清洗的試驗 全紅 (南寧職業技術學院,廣西南寧530008) 包鋼煉鋼廠連鑄水處理泵站使用板式換熱器來冷卻精煉爐、結晶器和連鑄設備水系統的設備,由于板式換熱器冷卻面采用工業水,板式換熱器在冷卻過

板式換熱器整體清洗的試驗

 全紅

(南寧職業技術學院,廣西南寧530008)

包鋼煉鋼廠連鑄水處理泵站使用板式換熱器來冷卻精煉爐、結晶器和連鑄設備水系統的設備,由于板式換熱器冷卻面采用工業水,板式換熱器在冷卻過程中工業水,黃河水水源濁度季節性變化比較大,濁度經常性偏高使板式換熱器水流道縫隙變小,水中泥砂極易堵塞流而結垢,這樣板式換熱器冷卻效率降低,影響設備冷卻水的溫降,停澆現象屢次出現,造成重大的生產和經濟損失,因此,做好板式換熱器的清洗是連鑄生產設備管理的重要工作。
    基于上述原因,我們不得不在鑄機停澆時間時把板式換熱器解體清洗泥垢,由于間隔時間短,采用機械清洗的方式是拆開板式換熱器一片片清洗,在清洗過程中發現以下弊病。
    1)因為黃河工業水鈣、鎂離子比較高,在高溫下板式換熱器的工業水面結的垢比較硬,如果用鐵刷一片片刷,這樣工人的工作強度加大,而且板片經常會出現劃傷,刷后更容易掛垢;清洗效果不大。
    2)清洗時必須將換熱器拆開,在拆裝過程中容易損害墊片,常常出現因為組裝過緊而引起金屬板或墊片損壞,或是由于組裝得不夠緊而發生泄漏。造成金屬板之間的介質外泄現象,連鑄設備水使用除鹽水冷卻,板式換熱器常常出現內漏現象,除鹽水竄入工業水中,增加除鹽水成本和板式換熱器備件大量損耗,也增加了設備費用。
    3)經常拆卸板式換熱器,會使金屬板兩端的懸掛凹口變形,凹口處的變形會引起金屬板間發生不對中,這樣金屬板極容易變形,當水流經板式換熱器時,會影響水流速度,加劇板式換熱器的結垢與腐蝕,見圖1。板式換熱器是用薄金屬板(一般為不銹鋼)壓制成具有一定形狀波紋的換熱板片,然后加密封膠墊疊裝而成的一種換熱器。主要由傳熱片、密封膠墊、夾緊螺栓、壓緊板、整機框架等零部件組成。冷熱介質通過相鄰換熱板片流經各自通道,中間通過一層薄換熱板片進行換熱,因此,高效節能,換熱系數高,也極易結垢;同時板式換熱器內部流通孔徑小,結垢后使內部通道截面變小甚至堵塞,造成板式換熱器換熱效率降低,從而影響生產的正常進行和設備的安全,因此,板式換熱器應定期進行化學清洗,除掉污垢,以保證板式換熱器的高效換熱和生產的正常進行。


             
    1·清洗液的選擇
    根據換熱器材質、結垢特點及水垢成分分析得出:
    1)因為換熱器材質為不銹鋼,清洗液的選擇非常重要,如使用鹽酸為清洗液.容易對板片產生強腐蝕,縮短換熱器的使用壽命。
    2)換熱器流通面積小,內部結構復雜,清洗液在使用過程中不能產生沉淀,否則不易排放。
    3)板式換熱器上水垢的主要成分為鈣鎂碳酸鹽和鐵的氧化物。通過反復試驗發現,選擇甲酸這種有機酸作為清洗劑效果最佳。甲酸與水垢反應后生成易于排放的絡合物溶液,同時在甲酸清洗液中加人緩沖劑和表面活性劑,可有較好的清洗效果,并可最大限度地減少清洗液對板片的腐蝕。
    經過反復試驗配置出酸洗液的濃度:甲酸81.0%、水17.0%、緩沖劑1.2%、表面活性劑0.8%,為板式換熱器的整體清洗做準備。
    2·清洗除垢的基本原理
    1)溶解作用:酸溶液容易與鈣鎂碳酸鹽水垢發生反應,生成易溶化合物,使水垢溶解。
    2)剝離作用:酸溶液能溶解金屬表面的氧化物,破壞與水垢的結合,從而使附著在金屬氧化物表面的水垢剝離,并脫落下來。
    3)氣掀作用:酸溶液與鈣鎂碳酸鹽水垢發生反應后產生大量的二氧化碳。二氧化碳氣體在溢出過程中,對于難溶或溶解較慢的水垢層,具有一定的掀動力,使水垢從換熱器受熱表面脫落下來。
    4)疏松作用:對于含有硅酸鹽和硫酸鹽混合水垢,由于鈣鎂碳酸鹽和鐵的氧化物在酸溶液中溶解,殘留的水垢會變得疏松,很容易被流動的酸溶液沖刷下來。
    首先把要沖洗的板式換熱器打壓,壓力達到設備規定標準值,證明設備沒有內漏,可以進行整體清洗。
    把準備好的板式換熱器按冷進、冷出、清洗泵、清洗水箱的順序進行連接,這與換熱水流方向正好相反,這樣有助于堵塞的顆粒在反方向力的作用下清洗出來,這套系統安裝為閉路循環系統,如圖2。


            
    清洗開始水箱里注入澄清水,對板式換熱器進行循環清洗,待換熱器內部泥砂沖洗干凈后,這樣既能提高酸洗的效果,也可降低酸洗的耗酸量。
    水箱水更換為清洗藥劑,進行循環清洗。酸洗方法應以靜態浸泡和動態循環相結合的方法進行;酸洗時間為先靜態浸泡2 h,然后動態循環3~4 h。酸洗結束后,若酸液pH值大于2,酸液可重復使用,否則,應將酸洗液稀釋中和后排掉。
    水洗:酸洗洗結束后,用清潔的除鹽水。反復對換熱器進行沖洗0.5 h,將換熱器內的殘渣徹底沖洗干凈。
    鈍化處理:酸洗結束后,板式換熱器表面的水垢和金屬氧化物絕大部分被溶解脫落,暴露出嶄新的金屬,極易腐蝕,因此在酸洗后,對換熱器板片進行鈍化處理,向循環系統內添加適量鈍化預膜劑,循環均勻后使pH控制在8~9之間,鈍化預膜劑的使用量按清洗劑循環水量計算,1 t水加鈍化預膜劑10 kg[1]。這樣金屬表面形成一種鈍化膜,起著保護板式換熱器和防止板式換熱器進一步腐蝕的作用。
    為了加強設備運行管理,減少板式換熱器的結垢速度,在日常運行中應嚴把水質關。運行人員必須對系統的工業冷卻水進行嚴格的水質化驗,水質合格后才能循環水系統。中心化驗室應加強監督,不定期抽查,以保證工業補水水質合格。
    換熱器投運前,應與設備水系統分離,為避免板式換熱器內通道堵塞,在管道入口安裝過濾器,工業水循環一段時間后,將過濾器和濾網中的雜質徹底清除干凈,再并入除鹽水系統運行[2],并且要對過濾器進行日常點檢工作,做好清洗過濾器的長短周期點檢及清洗工作。
    在鑄機停澆或檢修時,要控制除鹽水系統的壓力,跟生產車間互相配合,不允許長時間只關閥門不停水,防止板式換熱器因為壓力過高損壞墊片,另外,由于鑄機檢修,使除鹽水閉路系統中氧的含量增加,換熱器表面的氧腐蝕不可避免,特別是在停運期間,氧腐蝕極為嚴重,會形成鐵氧化物。這些鐵氧化物與換熱器表面的水垢結合后會形成巧克力色的水垢片,嚴重堵塞換熱器的流通截面,影響換熱效果[3]。
    經過幾年來的生產運行和維護,板式換熱器的整體清洗方法得到了廣泛的應用推廣,降低了全廠的備品備件的費用,減少工人的勞動強度,縮短板式換熱器的解體清洗時間,確保連鑄生產的順利完成。實踐證明,連鑄生產中只有加強科學設備管理,采用先進科學技術和手段,才能保證生產的順利進行,為完成公司生產任務和整體目標提供了條件。
參考文獻
[1]吳晉英,黃長山,徐會武,等.中央空調風機盤管的拆卸清洗[J].清洗世界,2008,24(6):27-28.
[2]蔣白懿.簡明建筑設備安裝手冊[M].北京:化學工業出版社,2009:263-264.
[3]周本省.工業水處理技術[M].北京:化學工業出版社,2004:40-41.

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