顎式破碎機定齒板結構的改造
在實際生產中顎式破碎機的定齒板、動齒板使用量的多少,影響整個破碎成本的高低。定齒板采用的是兩體結構,生產實踐證明,改造后的定齒板提高了破碎機工作效率,降低了成本,給企業帶來經濟效益,下面為大家介紹一下顎式破碎機定齒板結構的改造:
1、改造的原因
通過長期觀察發現:造成排礦口大小難以控制的主要原因是齒板齒形的磨損,更主要的是固定板的磨損。然而固定板的主要磨損部位集中在固定板中心線3/4處,上部的磨損不大,只是正常摩擦磨損,即使存在一定的磨損,也不會影響破碎機的正常工作。這就是說一塊固定板只有中心線3/4處受力最大,磨損最大。僅一個部位的磨損,就要更換整個固定板,不但耗時費力,且嚴重浪費材料。破碎成本居高不下,直接影響選礦廠的經濟效益。針對這種情況,在保證齒板的整體結構、保證破碎機的破碎腔形,以及技術參數不變的情況下,采用齒板兩體結構,把固定齒板分為固定板與工作板,合二為一,是一塊整體的齒板。這樣,實際使用中,只需要更換工作板就可以達到破碎機的正常工作。這樣既省時又節約材料。
2、改造方案
在改造中,破碎機的工作部分為定齒板與動齒板,動齒板固定在動顎上,它的主要磨損部位集中在中部,在改造中,沒有對動齒板進行改造,主要是對定齒板進行改造,定齒板在改造后,整體重量增加200kg,由于定齒板是與架體連接在一起,定齒板重量的增加對整個破碎機的工作不存在不利的影響。基于破碎機的工作特點,將定齒板靠中心線下3/4左右處分為上下兩體,工作板與固定板采用扁頭螺釘連接,固定板為保證其強度,在中心線1/3左右進行加厚處理,其材質不變。
3、改造需要解決的問題
(1)固定板的壽命
固定板上部磨損主要是摩擦磨損,破碎機破碎礦石主要是由工作板來完成的。即使上部磨損加大后,對破碎機的工作也不會帶來不利影響,經過紅星重工測算,固定板的使用壽命可達一年以上,在具體應用中,可制作兩塊固定板,一個工作,一個備用。可以減少不必要停機時間,提高了破碎機效率。
(2)連接問題
固定板與工作板采用扁頭M30螺釘進行連接,固定板的后槽深度為70mm,這樣固定板與工作板由于螺栓的作用而緊密結合。
(3)強度的問題
采用兩體結構后,固定板由于下部厚度的突然減少,肯定會在此處產生應力集中,為解決此問題,在部件設計時,固定板與工作板連接兩側采取了與齒形面成30°的錐面,并且利用R5~R10圓弧過渡,從而避免了應力的集中。
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