(記者 劉莉莉 特約記者 樊金嬌)今年以來,大慶石化將“節(jié)能就是增產(chǎn)、節(jié)約就是增效”貫穿生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié),通過節(jié)約水資源消耗、優(yōu)化電力使用、深挖節(jié)氣潛力、創(chuàng)新蒸汽利用模式等措施,前11個月實現(xiàn)增效1.17億元,推動企業(yè)綠色發(fā)展與效益雙提升。
節(jié)水攻堅,廢水變身新資源。大慶石化各部門和單位采取有效措施減少水資源消耗和廢水排放,聯(lián)手開展污水排放量梳理、雨水系統(tǒng)運行優(yōu)化、循環(huán)水系統(tǒng)換熱器泄漏檢測等工作,按下節(jié)水減污“快進鍵”。為保證消防水系統(tǒng)維持正常壓力、穩(wěn)定循環(huán),大慶石化組織各單位對13個穩(wěn)高壓系統(tǒng)環(huán)路開展拉網(wǎng)式泄漏排查,逐點定位用水區(qū)域漏點并及時處理,將穩(wěn)高壓系統(tǒng)總補水量由每小時24.78噸降至約13噸,節(jié)水成效顯著。中水回用系統(tǒng)能將產(chǎn)生的廢水制成合格的、可再次用作循環(huán)水或者除鹽水的中水,是廢水處理與再利用的“轉(zhuǎn)換器”。大慶石化通過加強超濾化學(xué)清洗、更新自清洗式過濾器以及監(jiān)測反滲透各段出水水質(zhì)等方式,使回用水質(zhì)效雙增。前11個月,公司中水回用量達457.2萬噸,回用率由去年的14.67%提升至今年的27.58%。
度電必爭,止住用電“出血點”。大慶石化各單位想方設(shè)法降低用電量,節(jié)省電費支出。液蠟通過冷凍成型才能制成蠟板,煉油二部制蠟裝置區(qū)共有6條生產(chǎn)線,每運行1個小時就要消耗3000余千瓦時的電。這個部干部員工因“時”制宜,根據(jù)不同時段電價動態(tài)調(diào)整,“避峰就谷”停開設(shè)備,電費支出直線下降。各運行部門科學(xué)規(guī)劃大型設(shè)備運行時間,合理停用部分耗電設(shè)備,以精細(xì)化管理全方位擰緊用電“閥門”。
節(jié)氣突破,精細(xì)調(diào)控降消耗。大慶石化成立加熱爐攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定“一爐一策”效率提升方案;以“周會議、月總結(jié)”形式對接加熱爐運行動態(tài),研究精細(xì)調(diào)控手段;通過優(yōu)化排煙溫度、爐膛過剩氧含量等關(guān)鍵參數(shù),使加熱爐熱效率有效提升,燃料氣消耗顯著降低。此外,大慶石化對汽油脫硫和柴油脫硫裝置進行深度優(yōu)化調(diào)整,在乙烯裝置應(yīng)用高效爐管,減少原料切換次數(shù)。通過這些措施,前11個月大慶石化共節(jié)氣0.85萬噸。
節(jié)汽深挖,點滴匯聚增收點。北方冬季生產(chǎn)期漫長,蒸汽伴熱能耗居高不下。今年年初,大慶石化對煉油一部、乙烯一部等9個部門89套裝置的蒸汽伴熱進行全面摸排,通過徹底停用、縮短投用時間、調(diào)節(jié)蒸汽用量等措施,節(jié)約蒸汽近3萬噸,增效超380萬元。優(yōu)化運行方式是降低蒸汽用量的有效途徑,大慶石化通過實施鍋爐冬季“4+2”與夏季“3+2”運行方案,蒸汽用量大幅下降。技術(shù)改造是推動蒸汽成本下降的“硬核力量”。公用工程一部實施的水處理1號脫鹽水站除碳塔蒸汽加溫系統(tǒng)優(yōu)化項目,全年可減少1.0兆帕蒸汽消耗約1.47萬噸。作為給化工區(qū)提供采暖、伴熱用水的保供單位,公用工程二部管網(wǎng)作業(yè)區(qū)搶前抓早,在采暖期前對2座高溫水站的4臺換熱器進行升級改造,以高溫凝液代替蒸汽加熱水源,累計節(jié)約蒸汽1119噸。
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊