10月31日,西南油氣田公司頁巖氣日產量達到4027萬立方米,再創歷史新高。
今年以來,面對川南頁巖氣中深層老井遞減率高于預期、瀘州深層頁巖氣改造時效低、套變復雜等挑戰,西南油氣田公司聚焦“老井挖潛穩產、新井快建快投、新層系勘探評價”三條主線,強化生產組織運行保障,推動頁巖氣產量箭頭持續向上。
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瀘203H7平臺車載壓縮機氣舉作業。 |
聚焦老井挖潛穩產
全面推廣“生產特征在線分析+生產異常提前預警+生產調優遠程執行+現場跟蹤”的動態跟蹤與生產優化模式。依托采氣工藝智能管理平臺,深入摸排老井措施生產情況,加快規模化措施推廣應用,在20多個平臺推廣“多級增壓+泡排”“循環氣舉+柱塞”等復合工藝,實現10余口躺平井復產。全年實施措施作業4萬余井次,老井月產量遞減由7.0%降低至2.9%,穩產基礎不斷夯實。
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西南油氣田公司工作人員在資201井巡檢。 |
聚焦新井快建快投
注重管理和技術協同發力,持續攻關上部井段鉆井提速專項技術,推廣“日費制”和“聯管總包”先進經驗,實現“一趟鉆”比例超40%,鉆井周期較2023年縮短8%以上,單日進尺最高達700米,創川南深層頁巖氣歷史新高。系統研究套變和壓竄機理,形成復雜預測、預警、治理關鍵技術,深層套變下降至24.2%,深層新投產井井均EUR實現提升。
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西南油氣田公司瀘203H6平臺。 |
聚焦新層系勘探評價
按照“加快推進、嚴肅責任、嚴控過程”的總體思路,成立公司加快頁巖氣新層系工作專班,明確各環節,縮短實施周期。加快落實QZS組核心建產區,抓好探評井及先導試驗井實施工作;初步形成WJP組高產井培育模式,在進一步總結大頁1H井實施經驗的基礎上,實現大201井測試產氣再創新紀錄,進一步證實新層系開發潛力。
下一步,公司將繼續圍繞2024年和2025年產量任務目標,奮力奪取決勝500億立方米新會戰的勝利。(素材來源:西油記公眾號 文圖:王恒 胡勇 肖毅)
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