近日,西北軸承軌道交通分廠中大型車間鼓勵員工投身到“五小”創(chuàng)新活動中,積極開展工裝夾具攻關改造活動,成功改進了“數(shù)控V4S立車車床工裝夾具”,用“小革新”書寫提效率、創(chuàng)收益的“大文章”。
遇難題,察實情
軌道交通分廠中大型車間鼓勵員工立足崗位動腦筋、想辦法,從細微處入手,以“小革新”解難題、降成本、創(chuàng)效益。數(shù)控V4S立車加工中、大型套圈時一般采用三爪卡盤進行裝夾,此過程繁瑣且工件找正困難,不能完全滿足工藝要求,尤其進行薄壁套圈加工作業(yè)時極易產(chǎn)生變形、變形量不易控制、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。針對薄壁套圈變形問題,中大型車間購買并制作了相關配件,調(diào)動員工積極參與,對夾具進行優(yōu)化改造。
(改造前)
提質(zhì)效,出實招
如何能明顯提高勞動效率、降低勞動強度?中大型車間員工馬超根據(jù)分廠工作需求,結合自身經(jīng)驗,從設計、改裝、試車到調(diào)試,歷經(jīng)兩個月,通過采用壓蓋壓緊的方式制作工裝,有效解決了各類誤差。該改造項目投入成本低、經(jīng)濟效益高,在不影響原有機床結構和功能的前提下,解決了加工薄壁套圈容易產(chǎn)生變形位移、振動、垂直差和橢圓、質(zhì)量不穩(wěn)定等多年困擾的難題,使以車代磨產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提升。同時,為自動化生產(chǎn)和一人多機生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件,提高了加工效率和精度,有效減輕了操作人員的勞動強度。
(改造后)
抓創(chuàng)新,求實效
“五小”創(chuàng)新是生產(chǎn)一線實施創(chuàng)新創(chuàng)造和實現(xiàn)降本增效的重要途徑。下一步,軌道交通分廠將持續(xù)堅持以創(chuàng)新思維突破技術瓶頸,以技術改造提升工作效能,讓“小革新”等活動匯聚成公司高質(zhì)量發(fā)展的“大能量”。同時,將不斷優(yōu)化改進生產(chǎn)加工工藝,以優(yōu)化工裝擴大以車代磨范圍為切入點,大力推廣其他設備的“小改小革”工作,更好地服務分廠生產(chǎn)經(jīng)營工作,努力為公司高質(zhì)量發(fā)展做出應有貢獻。
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