(記者 楊軍 特約記者 張巖)6月24日,在冀東油田油氣集輸公司創新工作室科技成果現場展示活動中,兩名員工利用電動機轉子拆裝新工具進行轉子抽取操作。這個新工具解決了電動機轉子抽取和安裝過程中易磕碰線圈的問題,實現了無損拆裝,有效降低檢維修成本。
今年年初以來,冀東油田以創新改革工具為突破口,積極開展群眾性創新創效活動,深入探索傳統油氣水處理業務的新質生產力,力爭實現工具從“制”到“智”的提升。
目前,電動機轉子拆裝新工具已成功應用于冀東油田高尚堡聯合站。據了解,該站為大型油氣水綜合處理廠站,現場擁有各型號電動機315臺。電動機轉子在抽取、安裝過程中與定子或線圈易發生磕碰,導致定子線圈破損。
對此,冀東油田油氣集輸公司創新工作室成員通過“頭腦風暴”,選取庫房材料進行修舊利廢加工,采取水平位移拆裝法,借鑒移動龍門吊和假軸抽取法,成功設計并制造了這款新工具。經過多次試驗和調試,該工具的數據準確率、材料齊全率、安裝正確率、安全使用率均達到100%。
在活動現場,技術人員張立群介紹,這款電動機轉子拆裝新工具能有效減少電動機檢維修成本,預計每年可節約維修費3萬元,縮減維修工時268小時,實現了拆裝“零損傷”。
冀東油田計劃將該工具在各集輸場站推廣應用,并不斷完善可調絲杠的調節便利性,進一步降低電動機轉子拆裝時間。
標簽:
相關資訊