(記者 王若歡 通訊員 王長影)“夜里氣溫低,特別要注意設備管線因為熱脹冷縮引起凍堵或泄漏情況發生,大家巡檢時一定要仔細再仔細……”3月14日夜間,大慶煉化儲運部運行四班班長趙再龍一邊對油品運輸線路進行巡檢,一邊囑咐同事。
雖然立春已過,大慶地區氣溫仍在個位數徘徊。為保障乍暖還寒期間各生產裝置安全穩定運行,大慶煉化突出抓好防化凍專項檢查、春防培訓、立體化巡檢等方面工作,加大生產區域,特別是汽機房外、鍋爐區域等易受凍“死角”的檢查力度,防止出現凍結、結晶等異常情況,并及時調整伴熱蒸汽用量,圍堵能耗“出血點”。
隱患不除,安全不穩。大慶煉化突出重點風險管控點,組織開展立體化防化凍、防泄漏隱患排查,堅決做到嚴字當頭抓安全、實字打底除隱患。組織各生產裝置對6700余個易含水部位導淋進行專項排查,并建立臺賬逐項整改。加氫作業區采取“重點人員親自抓,防凍責任層層落”的管理模式,執行領導24小時帶班制度,做到領導干部深入現場、靠前指揮,管理技術人員重點時段帶班值守。改質作業區開展防化凍專項檢查,采取裝置間互查的方式,每周二匯總,公示檢查出的問題,并于每周五反饋整改情況,落實檢查實效。
提前研判,做好預防。大慶煉化結合歷年春季生產經驗,重新修訂完善防化凍方案,將防化凍檢查工作落實到人,并加強風險評估,提前分析研判,制定有效的防范措施。石蠟作業區將易化凍薄弱部位和關鍵控制閥門作為工作重點,將防化凍檢查工作定人、定區、定責,同時加強現場伴熱監控,對問題隱患及時匯報并處理。成品油作業區采取技術人員專項檢查、員工不間斷巡檢、責任區承包等措施,對重點設備、管網盲區死角、物料伴熱線運行情況等進行不同頻次檢查,為裝置平穩運行保駕護航。
節汽降耗,“蒸”出效益。大慶煉化根據氣溫變化,結合各裝置用能需求,動態調整蒸汽用量,從節汽降耗中“蒸”出效益。截至3月10日,與去年同期對比,公司減少各類蒸汽用量3800余噸。催化作業區針對氣溫回升情況,采取調整各公用工程設備伴熱蒸汽用量、停運室上塔柴油系統等措施,每日減少伴熱蒸汽消耗43噸;循環水作業區將第八換熱站兩期聚丙烯伴熱水改為低溫熱水替代,日節約蒸汽63噸。
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