(記者 張峰 通訊員 任建科)記者1月5日獲悉,截至2023年底,長慶油田歷經4年多的持續攻關,已累計在隴東華慶、環江等重點油藏3個水平井整體開發示范區進行工業化試驗381井次,階段累計增油4.1萬噸,雙向調堵有效率提高了39個百分點,有效期延長9個月,關鍵技術指標達到全優。至此,依托集團公司重大工程試驗項目,見水水平井雙向調堵技術攻關試驗取得了顯著的控水增油效果。
“十三五”以來,集團公司上游企業水平井已達到規模應用,實現了新增低滲-超低滲儲量的有效動用。但主力油田隨著開發時間的延長,見水、水淹問題日益突出,導致水平井老井含水上升速度和產量遞減加快,成為水平井規模化應用和效益建產的“攔路虎”。對此,集團公司于2019年5月設立重大專項開展技術攻關。
長慶油田圍繞低滲透油藏水驅開發儲層非均質性強、水平井開發“點注面采”、生產井段長、滲流系統復雜等生產難題,以水平井水驅開發難點為主線,組織多家單位聯合攻關。先后迭代升級和創新形成了3大系列5項核心工藝技術,研發了安全可靠、具有自主知識產權的系列化堵水材料,成套的井下工具、作業管柱和堵水調驅工藝方法。在多段壓裂見水水平井定點化學堵水技術方面取得突破,對應注水井深部堵水調驅效果明顯,確定了適應低滲透油田水平井開發特點的雙向調堵技術,為現階段見水水平井的治理提供了新途徑。隴東環江油田實施區塊整體雙向調堵后,水淹水平井復產8口,日增油21.6噸,區塊自然遞減率和含水上升率明顯下降,現場規模試驗技術成果成效凸顯。
長慶油田水平井雙向調堵技術取得的突破,實現了低滲透重點油藏水淹水平井產能恢復、水淹關停井盤活、失控儲量重新動用和見水水平井綠色低碳開發,成為當前見水水平井挖潛增效的特色技術,對促進集團公司水平井規模高效開發,以及國內陸上水平井開發工程技術革新具有重要意義。
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