(記者 周慧穎 通訊員 呂行天)“公司通過監控加熱爐氧含量、排煙溫度等關鍵性指標,及時排查風機是否正常運轉,確保加熱爐熱效率達標運行。”12月4日,錦州石化公司生產運行部王東東向記者介紹。
錦州石化持續優化降本,堅持挖潛增效,把節能降耗貫穿生產經營全過程,強化源頭把關和過程管控,推進專業化管理,確保完成全年指標。
強化專業管理,高效處理故障。疏水器安裝于蒸汽伴熱線末端,可自動阻汽排水,具有節能減排的作用。為了避免因疏水器更換不及時造成蒸汽資源浪費,錦州石化對疏水器進行集中管理,簡化更換流程,加大巡檢力度,并引入專業維修團隊統一維護,實現故障處理不過夜。
開展管線“體檢”,精準“把脈開方”。錦州石化地下水管網系統復雜。為做好地下水管線漏點排查,公司成立專項檢查組,并邀請專業公司技術人員協助排查。從7月中旬開始,檢查人員借助測漏儀器、聽音桿等設備,依據地下水管網圖紙,精準探測高、低壓水系統漏點,并及時堵漏,有效避免了新鮮水的損失。
優化運行模式,節約生產成本。鑒于原油凝點不同,錦州石化制定長輸管線運行導則,優化原油輸送,降低低凝點原油的輸送溫度,減少蒸汽消耗。根據裝置運行情況,合理制訂加工計劃,持續降低庫存,10月份停用2臺儲罐,節省蒸汽1440噸。同時,制定儲罐維溫控制上下限,減少儲罐維溫的蒸汽消耗。
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