(記者 謝文艷)截至8月31日,大慶石化公司已開展提質增效項目517項,通過優化生產、控制成本等措施,實現節水146萬噸,節電1550萬千瓦時,提質增效效果顯著。
聚焦價值創造,大慶石化通過優化檢修操作流程增效、合理統籌公用工程降耗、檢修費用節省,推進提質增效工作走深走實。
大慶石化從精益管理出發,牢牢把控提質增效風向標,抓源頭、降能耗、控成本,向檢修裝置開停工過程優化要效益。生產運行處和裝置負責人全程督導,隨時根據現場變化調整停工方案,實現了89套裝置安穩停車過程中效益提升。針對今年檢修裝置多、施工單位多、公用工程統籌協調管理難度大等問題,大慶石化統籌兼顧、把握平衡,有序有度使用能源,確保“裝置停得穩、效益抓得牢”。
煉油廠按照“一裝置一策”原則,制定《壓減不合格油和回煉油量運行方案》,嚴控各裝置塔罐液位,降低裝置內存油,同時增加裝置內循環時長,確保退料期間產出合格油品。與以往停工期相比,增產6060噸合格油品,創效達百萬元。
根據生產流程,腈綸裝置廢水需要排往水氣廠腈綸污水處理場,每年的處理費約為3000萬至4000萬元。為了降低成本,化纖運行部從管理和技術兩方面制定措施,提高資源利用率。同時,嚴控聚合釜工藝參數,穩定聚合反應轉化率,減少水中污染物含量。今年前8月,裝置減少COD排放量約44噸,減少污水處理量8.14萬噸,增效360萬元。
塑料廠認真落實公司提質增效工作要求,以“西瓜芝麻一起撿”的降本增效理念,實施了“三增兩降三優化一提升”的生產經營策略,其中“三優化”包括對三劑使用量進行優化。通過與國內同類裝置對標,依據實驗數據和市場反饋,優化DGDB6097、DQDN3711等產品助劑配方,在確保產品質量合格穩定的前提下,降低助劑加入比例。同時,塑料廠優化工藝參數,提高催化劑活性,降低催化劑單耗;合理利用庫存固定床劑節約費用……今年前8個月,塑料廠累計實現三劑挖潛增效1121萬元。
化建公司電焊工陳鐵民只有高中學歷,他憑借愛鉆研的勁頭,在手機上下載英文版“放樣”APP,只用一個計算器就在A4紙大小的空地上實現了精準放樣,節省了空間,提高了效率。
設備維修中心王利強帶領班組員工修復6000臺壓力表,節約超百萬元。化工一污水裝置班組員工自己動手修復沉淀池蝶閥,節省檢修費用4萬余元。
節約就是創效,節省也是增收。各單位牢固樹立“企業與員工是命運共同體”的思想意識,扎實推進檢修過程中提質增效措施落實落地,全面提升大檢修工作效率和水平。
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