今年以來,江漢油田涪陵頁巖氣田累計在34口井運用“試采一體化”測試求產新工藝,累計回收天然氣299萬立方米,減排二氧化碳6530多噸。
氣井放噴測試是新井投產的一道關鍵工序,一般而言,為使新井順利排液產氣,準確測得新井產量,需要至少2到3天的放空燃燒頁巖氣,不但減少了新井有效生產時間、浪費了能源,而且還會釋放大量廢氣。
為推進綠色生產、減排降碳工作,涪陵頁巖氣田按照構建“資源節約型、環境友好型”企業的要求,不斷優化、改進測試流程,技術人員改變傳統的點火放噴測試流程,通過安裝新型背壓閥,開展工藝流程優化,使氣井可以一邊排液一邊生產,讓原本放空燃燒的氣體及時進入采氣流程,變為實實在在的產量,實現經濟效益、環保效益和社會效益的有機統一。
為全面推廣新型 “試采一體化”測試求產工藝,在氣井測試求產前,氣田嚴格組織現場技術和安全交底,分析影響測試流量的主要因素與關鍵節點,研判施工各項風險,制定有效管控措施,加大執行考核力度,確保測試風險最小化。
氣田不斷優化氣井試采方案,改進背壓閥安裝方法,及時優化工藝參數,采用一體化計量裝置,升級更新數據采集系統,增強了新工藝的適應性和有效性,有效降低了碳排放和能源損耗,增加了開發效益。
據了解,“頁巖氣地面測試系統”已獲得國家實用新型專利授權。(戴瑩 吳魏)
標簽:
相關資訊