(記者王若歡)12月9日,記者從大慶煉化公司獲悉,該公司高度重視廢氣治理攻關工作,自主研發氨減排技術。聚丙烯酰胺一套裝置L3線試驗改造后,氨氣排放速率環比降低5千克/小時,日節約燃料氣87.8標準立方米。
氨減排技術改造是公司今年的重點環保項目。該技術是將原料干燥器預研磨的廢氣引至干燥器前段進氣風機入口,并將進氣風機改為室內取風。改造后,不僅生產更環保、節能,而且大幅降低了冬夏兩季室外溫度對裝置平穩生產造成的影響。
“一套聚丙烯酰胺裝置干燥器均為室外取風。夏季由于柳絮堵塞取風口,影響取風量;冬季室外空氣溫度低,燃料氣和余熱水更是消耗巨大。改造后,冬季可節約燃料氣成本6萬元左右,廠房內空氣流動性也明顯改善。”該裝置技術員陳剛介紹說。
這項技術的推廣應用為同類裝置其余17條生產線的廢氣減排、節能改造積累了成功經驗。下一步,公司將擴大其應用范圍。
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