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安慶石化“油轉化”項目核心設備“催化兩器”成功封頂

作者: 2022年11月29日 來源: 瀏覽量:
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11月16日和22日,安慶石化“油轉化”結構調整項目300萬噸/年重油催化裂解裝置核心設備——反應器、再生器封頭模塊分別吊裝就位,成功封頂。安慶石化煉油轉化工結構調整項目300萬噸/年重油催化裂解裝置是中國石化自有

11月16日和22日,安慶石化“油轉化”結構調整項目300萬噸/年重油催化裂解裝置核心設備——反應器、再生器封頭模塊分別吊裝就位,成功封頂。

安慶石化煉油轉化工結構調整項目300萬噸/年重油催化裂解裝置是中國石化自有最新RTC技術的第一次大規模工業化應用,由中石化工程建設公司設計。核心設備“催化兩器”總重4500多噸,其中反應器高85.6米,最大直徑18米,再生器高67.7米,最大直徑17.2米,且內部構造十分復雜,施工難度和施工量史無前例。“催化兩器”的安裝是重油催化裂解裝置施工的主要矛盾點,同時也是領跑整個“油轉化”項目建設的關鍵線路。為了保證項目建設按期中交,去年8月份基礎施工開始,兩器區域就作為第一個開工點率先動工。

安慶石化公司領導親自指揮,項目管理部整體統籌、提前謀劃,聯合設計、制造、施工、起重運輸、監理及第三方安全監管組成“兩器施工攻關團隊”,按照總體統籌控制計劃,細化分解階段性重點工作,不斷優化安裝工序和施工方案,所有問題都在第一時間得到圓滿解決。參建各方克服了疫情及陰雨高溫天氣等不利因素的影響,加大資源配置,優化設備制造及鋼結構、設備安裝工期,統籌內件到貨及大吊車使用計劃,緊扣各階段施工節點,確保了兩器安裝工作順利推進。

為了降低高空作業風險和施工難度,減少吊裝次數,“油轉化”項目在安裝階段全面采取模塊化預制、整體吊裝的方式進行。其中,兩器區域除了鋼結構是在地面焊接預制、成片吊裝之外,設備的殼體與內件也是按照方案計劃,集成安裝后整體升空。

 “催化兩器”的成功封頂,標志著安慶煉油轉化工結構調整項目建設進入最后的攻關沖刺階段,具有十分重要的里程碑意義。(薛郡


(責任編輯:楊明 審核:蔣文娟 )
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