(記者李志強)7月11日,記者在獨山子石化公司了解到,公司圍繞“五提質、五增效”10個方面,制定了30類67項257條措施,進一步完善了公司提質增效實施方案,年初以來,實現大幅增效。
今年年初,獨山子石化落實集團公司提質增效、低成本發展戰略舉措要求,確定10項公司級提質增效重點項目和28項專業級提質增效項目,將提質增效與經營目標充分結合,定期總結分析評價提質增效工作開展情況。
獨山子石化組織煉油單元開展了大負荷測試,千萬噸蒸餾裝置負荷最大提至1050噸/小時穩定運行,按照不超負荷、不超設計、不超工況的原則,解決了大負荷運行的瓶頸問題,為后期提高原油加工負荷奠定了基礎。4月底,全密度聚乙烯裝置生產DFDA-7042,為解決關鍵物料丁烯-1平衡難問題,獨石化塔里木石化優化本部丁烯-1的保供工作,最大限度延長了生產時間,增效227萬元。
各生產運行部積極征集優化生產方案,以解決生產難題、優化加工線路、提高目的產品收率、節能降耗為目標開展生產優化工作。儲運一部停運中間罐區TO爐引風機降低電耗、公用工程部優化空氣系統運行模式、乙烯一部降低醚化裝置蒸汽消耗等措施的實施,均達到理想效果。
聚烯烴一部高密裝置優化軸流泵工廠風吹掃降溫模式,利用自制簡易吹掃盤,使工廠風平均分布在電動機驅動端,在保障降溫效果的前提下,大大降低了工廠風用量。橡膠部為減少原料中正丁基鋰價格飛漲帶來的效益損失,利用丁苯4000線停工檢修窗口期,擦拭聚合釜中死角、低點液位計管口等部位,徹底清理聚合釜中積膠,減少積膠帶水和死角部位水含量,減少150公斤正丁基鋰用量,降低費用約3.56萬元。
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