經過不斷摸索嘗試,4月28日,湖北化肥公司首次實現20萬噸/年合成氣制乙二醇工業示范裝置偶聯催化劑鈍化處理,不僅為下一步取樣卸劑提供可靠條件,還為中國石化同類裝置催化劑鈍化提供了技術參考。
公司偶聯催化劑含貴金屬,有較高價值。此次公司首次開展偶聯催化劑鈍化處理,旨在安全高效為催化劑卸出、做好工藝處理工作提供保障。如何利用停工后有限的公用工程資源,消除壓縮機停運影響,實現催化劑充分鈍化,成為公司一項重點工作。
技術人員與專利商交流,在網上查閱同類裝置催化劑相關信息,不斷優化完善方案,明確單臺低溫鈍化的模式。針對鈍化流程、氧含量及飛溫控制等重難點,開展員工專項培訓,答疑解惑、隨機測試,確保人人過關。他們還對照確認表,逐項檢查確認,滿足鈍化條件,確保萬無一失。
公司通過流程改造,先后對兩臺偶聯反應器充氮置換,嚴控可燃氣和有毒有害物質含量。在鈍化過程中,操作人員嚴格按照方案,緊盯反應器床層溫度,控制鈍化氣氧濃度和鈍化時間,精心調整氮氣和鈍化氣流量,控制鈍化速率,避免溫升過快導致飛溫,同時將氮氣、儀表等公用工程資源消耗及電耗等降至最低。經過兩天操作嘗試,中控DCS數據顯示,兩臺偶聯反應器床層溫度僅在0.5攝氏度之內波動,實現催化劑安全、環保及低耗鈍化處理,為日后同類裝置催化劑鈍化,提供了技術參數和操作指南。(張愛紅)
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