面對日益繁重的科研生產任務,航天機電事業部堅持深挖內潛,苦練內功,“想在前、干在先”的思路讓員工用實際行動種好降本增效的“責任田”。
某型號產品本批檢驗數量近2000件,年度類似零件幾萬件,以往使用螺紋塞規T、Z端擰螺紋的傳統手工作業效率低,半小時下來已經讓檢驗人員手部略有酸痛。面對大家的抱怨聲,檢驗員李棟找到主管工藝麻佳祺將具體情況說明后,兩人萌生了一個大膽的想法!裝配組的手動繞線機與螺紋塞規同是回轉體,如果能通過塞規或零件做回轉運動,那么螺紋檢測的工作量也就能減輕。思想是行動的先導,指引著行動的方向。大膽假設小心求證的他們發現,零件結構種類眾多,結構繁雜,第一種方案顯然不可取。螺紋塞規結構單一,可通過工裝固定塞規安裝在繞線機上,只需輕輕轉動手輪便可進行螺紋檢測,操作方便還省時省力。說干就干!憑借他們對于工裝的生產使用理解,設計出圖、檢驗驗證一氣呵成。在后續的操作中,倆人發現塞規規格不一,單爪固定會出現偏心現象,容易晃動。參考車床運轉立刻將固定工裝改良為三爪定心,螺紋回轉運動變得更加穩定,只需幾秒便可檢測完畢,工裝也未出現卡滯現象。在此基礎上他們舉一反三,優化螺紋環規檢測,在不改變螺紋檢測過程中手感問題的基礎上,將內、外螺紋檢測效率不斷提升。
拿到圖紙的牛博召看著熟悉尺寸會然一笑,這是老朋友又回來了。駕輕就熟的他打開了電腦,看著文檔中記錄的一條條數據,眼神變得格外堅毅。時間退回2021年末,一場突如其來的新冠肺炎疫情讓古都西安被迫按下“暫停鍵”。雖是居家,但牛博召知道后面還有批產的活兒在等他,被迫休息的他心里不敢有絲毫懈怠。“兵馬未動,糧草先行”,居家的這段時間里,他對此前的加工所使用的程序及刀具開啟了優化之路。積極聯系廠家獲取參數,電腦模擬加工過程,有了確定的理論支撐,優化方案及思路在他的腦海中也變得愈加清晰。復工復產后,作為先鋒部隊一員的他住進了單位,利用晚上的業余時間,開啟了測試之路。16把刀具每把幾十次的不斷推倒重來反復驗證,將切削性能、刀具壽命與表面質量三方權衡,最終他找到了膜片加工的最優解。本批次某型號膜片加工1000余件,年度超過2000余件,相較于上批次數車、加工中心、鉗工三工序44分鐘/件的加工時間,本批加工僅由車銑復合一臺設備便可完成,加工時間縮短至22分鐘/件,效率大大提升50%。
某型號電磁閥線圈組件外殼需要對導線護夾進行焊接,由于導線線皮為塑料材質,導線護夾固定導線時可能會對導線外皮造成傷害,因此焊接導線護夾前要對該處導線進行保護。原有技術文件要求該導線處加套兩層黑色熱縮套管,再在熱縮套管外層粘貼并纏繞不少于十層裁剪好的聚四氟乙烯薄膜,用以填充導線護夾和導線間的間隙。如此操作雖然能夠起到保護導線的作用,但操作起來聚四氟乙烯薄膜的裁剪、粘貼、纏繞和整理收尾費時費力,常規40-50臺產品需要一天時間完成此道工序。面對批量200臺左右的產品,裝配主崗何蓉接下了這塊“燙手山芋”。憑借過往多年的裝配經驗,心思細膩的她發現可將纏繞聚四氟乙烯薄膜的方法進行替換,效率提升10多倍,全年節省時間600多小時。此方法得到了事業部領導一致肯定和贊賞,并大力推廣應用至其他類似的產品中。
近年來,航天機電事業部不斷注入新鮮血液,青年員工成為創新工作的中流砥柱。他們變跟從為探索,廣泛開展技術攻關活動,解決日常工作中的加工瓶頸,在“提效”上下苦功夫,在“降本”上取實效,一個個變身降本增效的行動派,讓“草根”創新遍地開花。
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