(記者張云普 通訊員馬亮亮)針對外圍低產低效井比例高、常規治理效果差等問題,大慶外圍油田實施轉變注水開發方式現場試驗項目。截至3月15日,今年已累計壓裂9口井41段,壓裂段成功率達95.3%;啟抽6口井,其中3口井日產油高峰期達10噸以上,目前平均日產油5噸,效果初顯。
大慶外圍油田產量連續14年保持600萬噸以上,是穩產的重要力量。大慶油田圍繞“11611”開發部署,辯證認識和準確把握油田開發矛盾與潛力,大力實施水驅精準挖潛,以精細油藏描述為基礎,強化外圍增效挖潛。
扶余油層的經濟、高效開發是一道世界級開發難題。早在2006年,作為中國石油股份公司、大慶油田先導試驗項目,特低滲透儲層典型代表州201區塊就開始試驗攻關。15年來,試驗區取得了一系列重大技術成果。然而隨著開發的逐漸深入,試驗區呈現出產量低、采油速度低、采出程度低、關井比例高的“三低一高”特征,在現有注水開發模式下,難以進一步提升區塊開發水平。
去年10月17日,隨著采油八廠州201區塊肇31-29井壓裂管柱入井,股份公司重大專項“大慶外圍轉變注水開發方式現場試驗”正式啟動。該項試驗針對大慶外圍特低滲透扶余油層現有模式下注不進、采不出的實際矛盾,以“提高單井產量、提高采油速度和提高采收率”為目標,優選大慶外圍3個采油廠的州201、葡333、朝65三個區塊,轉變以往平面水驅的注水開發方式,優化“前置增能+體積壓裂+壓后補能”等技術,探索轉變開發方式的可行性,解決困擾大慶外圍扶余油層常規注水開發初期產量低、遞減快、階段采出程度低的問題,大幅度提高開發效果與經濟效益,為大慶油田原油3000萬噸穩產提供有力支撐。
采油七廠葡333區塊先導試驗井葡扶162-332井,1月19日成功壓裂啟抽后,由試驗前的不產液、不產油,達到目前日產液20.2噸、日產油10.2噸;采油十廠朝65區塊現場試驗2口蓄能體積壓裂注水井成功轉抽,已平穩運行兩個多月,平均單井日產液20余噸,日產油約4噸。這些喜人的效果,驗證了工藝設計的可行性和參數設計的合理性,標志著大慶油田首次開展的轉變注水開發方式試驗取得初步成效,并為后續試驗井方案優化提供了借鑒,具有很好的示范作用。
據悉,該項目計劃分3年實施,到2024年底結束,預計增油7.1萬噸。前兩年進行前置增能+體積壓裂(注轉采),第三年根據遞減情況適時開展補能試驗,評價試驗效果,總結形成大慶外圍扶余油層經濟高效開發新模式。試驗成果可在大慶外圍同類區塊推廣,具有較好的推廣應用前景。
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