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紙質墊片進入主油泵,高壓油瞬時失壓,機組跳閘!

作者: 2021年12月21日 來源: 瀏覽量:
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【設備概況】1號汽輪機型式是日本三菱350MW亞臨界單軸一次中間再熱凝汽式,汽輪機調節油和潤滑油系統配置主油泵(汽機同軸)、電動輔助油泵、電動盤車油泵和直流事故油泵。正常運行時(汽輪機轉速大于2972r/min)調

【設備概況】

1號汽輪機型式是日本三菱350MW亞臨界單軸一次中間再熱凝汽式,汽輪機調節油和潤滑油系統配置主油泵(汽機同軸)、電動輔助油泵、電動盤車油泵和直流事故油泵。正常運行時(汽輪機轉速大于2972r/min)調節油和潤滑油系統是主油泵供油,主油泵入口和潤滑油系統均設置射油器。主油泵出口壓力21±2bar,流量5670L/min,入口壓力>0.7bar;輔助油泵出口壓力20.5bar(高壓)、3.5 bar(低壓),流量1200L/min(高壓)、3000L/min(低壓);主油泵入口射油器為多孔型式,噴嘴內徑φ9.5×1和φ10×4。

【關鍵詞】

汽輪機 油系統

【事件簡述】

7月16日,由于主油泵入口管中異物(紙質墊片)進入主油泵,被主油泵打碎后進入了高壓射油器,堵塞了高壓射油器的噴油嘴引起主油泵瞬時失壓導致“高壓油壓力低”,機組跳閘。

【事件經過】

7月16日,#1機組負荷190MW,機跟蹤控制方式運行。23:44:28監盤人員發現“高壓油壓力低”報警,

23:44:29 “汽機跳閘”報警,發電機保護86G動作,發變組跳閘。同時,主油泵出口壓力在3s內從19.253bar瞬間下降到0.654bar,潤滑油壓力從1.1bar瞬間下降到0.244bar。

23:44:32主機軸承油壓力低聯鎖啟動輔助油泵成功(延時2s),盤車油泵和事故油泵也同時聯鎖啟動成功,主油泵出口再次開始建立油壓,主油泵和輔助油泵并泵運行。

23:44:36 主油泵出口壓力23.49bar、高壓油壓力19.88 bar,軸承油壓力1.3 bar。

23:44:38由于此時汽機轉速仍大于2972r/min,高壓油壓力高于17bar,輔助油泵順控聯鎖停止。

23:44:55 汽機惰走轉速低于2952r/min,輔助油泵聯鎖再次啟動。此時汽機轉速已低于2948r/min,主機盤車油泵運行中且軸承油壓高,延時3s。

23:44:59再次聯鎖停止輔助油泵。

7月18日終班,機組開始投入主機快冷;

7月25日12:00停運快冷系統,停止主機盤車及油系統運行,開始組織檢查主機油系統、油沖洗等工作。

7月28日16:00油系統檢查、沖洗結束。

7月28日15:00 主油箱內部件恢復工作結束,16:00 主油泵、前軸承箱開始恢復,晚上交給運行人員恢復系統。

7月29日16:14:01并網運行。

【原因分析】

通過檢查分析,本次跳機事件是由于主油泵入口管中的紙質墊片進入主油泵,被主油泵打碎后進入了高壓射油器,堵塞了高壓射油器的噴油嘴引起主油泵瞬時失壓導致“高壓油壓力低”,機組跳閘。

紙質墊片為BELPA品牌CSA90型,我廠2006年以后就沒有使用過此型號紙質墊片,且2013年機組檢修中未涉及主油泵管路系統,僅清洗了主油箱及濾網。此紙質墊片應是2006年前某次機組A修時遺留在主油泵入口管中的。

【暴露問題】

1,機組A級檢修中對重要設備、系統檢修質量的檢查、驗收不到位,檢修質量不高;

2,專業人員對主要設備的風險分析不夠細致,防范措施不夠全面;

【防范措施】

1、全面檢查沖洗主油泵及管路,確保主油泵及管路內紙質墊片全部清理。(完成);

2、檢修部進一步完善一期重要設備內部檢查項目和要求,確保不因設備內部部件老化、脫落等導致主設備故障停運;

3、進一步加強設備檢修管理、落實檢修項目驗收責任人,細化重要設備和系統回裝過程的檢查確認項目,必要時采用照片進行隱蔽驗收,嚴格執行檢修質量驗收管理制度,確保設備內部質量。

4、汽機專業研究探討當因射油器堵塞導致主油泵出口壓力、高壓油壓力快速下降時,如何快速聯鎖輔助油泵啟動并保證汽機設備安全的應對策略。

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