天津石化利用“四年一修”檢修改造時機,對關鍵裝置設備實施國產化替代。此次檢修改造涉及國產化采購物資超過630項,如按進口采購,金額達2000萬元,實施國產化替代,采購費用僅900萬,成本減少55%。
近年來,天津石化針對老裝置設備運行狀況加快國產化替代步伐,按照集團公司“積極、穩妥、可靠、實事求是”方針超前謀劃,近兩個周期檢修改造國產化替代逐步提高,進口采購資金由2016年的4000萬元降至2020年的900萬元。
在檢修改造中,2號芳烴裝置吸附塔換劑作業已經完成,自此結束了吸附劑使用國外進口的歷史?!斑@次換劑使用的是中國石化自主研發的RAX-3000PX型國產吸附劑,總價值1.17億元人民幣,產品純度、收率等關鍵指標均達到國際先進水平,價格卻比進口劑低很多?!碧旖蚴げ看蠓紵N車間設備主任王磊興奮地說。
此次關鍵設備國產化替代絕大多數是1993年建成投產的14萬噸/年乙烯裝置?!拔覀冞x用技術與國際先進水平比肩的國內廠家生產的產裂解氣壓縮機組、汽輪機、迷宮密封壓縮機、擠壓造粒機組、高速泵、冷凍機組等關鍵設備,它們的價格只有國外的1/2~2/3?!必撠焽a化采購工作的物裝部副經理史朝暉說。
國產技術裝備性價比大幅提升,節約了大量費用。不僅如此,由于一些國內企業引進消化吸收國外先進技術,同時保持低成本,而且售后服務及時快捷,成為天津石化國產化替代的首選。如汽輪機他們選用的是杭州汽輪機廠制造的。該廠引進德國西門子技術,開發了工業驅動汽輪機系列,技術上與國外持平,價格和售后卻較之有很大優勢。
與此同時,天津石化新建項目關鍵設備實施國產化。此外,在建20萬噸聚丙烯裝置國產化率達90%以上,其中的兩臺進料高度泵采用國產化,與引進相比節約970萬元。5月底中交的10萬標立/時天然氣制氫裝置是采用國產技術,并由國內設計院設計的單套產氫規模最大的同類裝置。該裝置采用LPEC自主知識產權大型水蒸氣轉化制氫技術,實現了進口工藝包的國產化替代。
(柴潤金 丁東茂)
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