經過各路技術人員緊密配合調試,6月2日15時許,長嶺煉化5萬標準立方米/小時制氫裝置產氫量達53000標準立方米/小時,超過設計負荷,標志著公司首次實施的制氫裝置“在線”催化劑置換項目完成,為全廠35套生產裝置聯合攻堅創效,提供了氫氣資源支撐。
長嶺煉化制氫裝置催化劑已使用5年之久,活性不能滿足大負荷生產的需求。氫氣是煉化生產關鍵介質,裝置停車進行催化劑置換,將大幅度影響整體運行效益。技術團隊多方研究裝置運行特點,啟動“在線”置換催化劑方案研究。
由于自身沒有成熟的操作經驗可借鑒,技術團隊一方面與國內同類裝置運行專家進行技術交流,咨詢相關技術。另一方面,結合裝置特點與催化劑供應廠家深入技術探討。在歷經起草、討論、修改、再討論、再修改的方案編制過程之后,一套涵括27項詳細操作調整步驟、30個各節點主要控制參數的工藝調整方案,分發到班組操作人員手中。
5月28日9時許,裝置開始進行催化劑“在線”置換。原料切換、參數調整、流程改動、現場檢查等步驟,均嚴格按照作業方案實施,當各部位溫度降至預定目標后,作業人員進行24小時連續卸裝作業。6月1日凌晨4時許,經過各路人員4晝夜連軸施工,18.5噸新劑裝填完成。獲得安全、環保、質量等驗收確認后,裝置隨即轉入負荷提升調整。
(張勇 許可 萬艷芳)
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