6月2日,湖北化肥公司液氨日產量,再創煤制合成氨工藝歷史新高。5月,公司累計生產液氨逾2.7萬噸,同比提高5.7%,實現增效1100余萬元。
湖北化肥合成氨裝置于1979年投產,利用上游煤氣化裝置提供的有效原料氣生產液氨,廣泛應用于工農業生產及國防等領域。公司搶抓復工復產、復商復市機遇,以超常力度開展百日攻堅創效行動,多舉措增產穩供液氨產品,全面推進增效創效。
公司開展液氨高負荷攻關,著力消除瓶頸,提升裝置負荷。他們成立攻關團隊,緊盯生產重點和關鍵環節,根據煤氣化第三變換爐上下段催化劑活性情況,研究更換三變爐上段催化劑,消除催化劑床層壓差上漲,系統阻力偏高,液氨負荷無法進一步提升的“卡脖子”瓶頸。5月初,三變爐上段催化劑更換后,床層壓差下降67%,液氨產量不斷提升。
他們堅持創新驅動,努力做大總量盤活存量。成功投用反吹氣壓縮機,通過粗合成氣替代氮氣進行反吹,改變機組介質,提高有效氣成分;精細調整激冷氣反吹頻率和流量,減少環形空間氮氣補入量,提高氣化爐負荷,為液氨高負荷生產提供更多原料氣,實現每小時增產液氨逾2噸。
公司將功夫下在現場,精細生產調控、優化系統操作,根據工況上下游聯動協作,嚴格控制氫氮比等參數指標,確保催化劑活性;細調精調氫回路負荷,控制惰氣含量在正常范圍,提高氨合成反應效率,進一步提高老裝置液氨產量,用最小投入獲取最大價值。
他們還優化液氨充裝流程,采取增大2臺液氨變頻泵頻率,加大出口調節閥開度等措施,提高三條液氨充裝線壓力,使液氨日充裝量提高16.7%以上,實現多裝快運、出貨暢通的同時,確保市場供應穩定,避免生產后路不堵。
(張愛紅)
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