本報訊 5月6日,記者從中國石化新聞辦獲悉,燕山石化應用氫調法新技術在聚丙烯裝置上直接產出熔噴專用料,并在其新建的熔噴布生產線上試用成功,順利產出熔噴無紡布。
該新技術因簡化生產程序,且采用大裝置生產,可大幅提升生產效率,單套裝置日產量可達200至250噸,將有效緩解疫情期間口罩原料供應緊張局面。使用這種熔噴專用料生產的熔噴無紡布具有潔凈度高、強度大、無異味等特點,制成的KN95等高品質口罩佩戴更為舒適,市場前景良好。
聚丙烯熔噴專用料是生產熔噴無紡布的核心材料。2月9日,燕山石化接到集團公司指令后,迅速組織精干力量,開展配方研究、測試分析和放大試驗等工作,篩選助劑配方,優化產品性能,于2月10日成功研發出熔噴無紡布專用料配方,并產出熔噴料基料。為切實保證熔噴無紡布生產原料穩定供應,燕山石化積極組織科研和生產力量,就“應用氫調法在聚丙烯裝置上直接產出熔噴專用料”這一課題進行攻關,完成相關適應性改造和工業試產,產出合格熔噴專用料產品。該技術使燕山石化熔噴料產能成倍放大,充分發揮其在熔噴布生產全產業鏈的特殊優勢,不僅確保原料自產自足,并且可直接供應市場。
目前,燕山石化聚丙烯裝置累計生產氫調法聚丙烯熔噴專用料超過1300噸,可助力增產13億只醫用平面口罩。(石 宣)
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