“轉(zhuǎn)化爐指標非常關(guān)鍵,我們必須盯緊!”4月14日,長嶺煉化煉油二部制氫裝置“產(chǎn)氫”課題組長呂宗杰與班組人員交流操作注意事項,鼓勵大家盡量優(yōu)化生產(chǎn)指標。
加工高等級石化產(chǎn)品均需要消耗大量的氫氣,氫氣資源緊缺是煉化項目高負荷運行的“攔路虎”。由于實際工況和原始設(shè)計的局限性,長嶺煉化5萬標準立方米/小時制氫裝置產(chǎn)量不到4萬立方米/小時,不能滿足煉化生產(chǎn)的供氫需求。“三個臭皮匠賽過諸葛亮。”面對不利局面,呂宗杰組織管理層、操作層13名基礎(chǔ)理論扎實和實際經(jīng)驗豐富的技術(shù)骨干成立課題團隊,啟動“補缺陷、消瓶頸”技術(shù)攻堅。
他們發(fā)揮不同專業(yè)優(yōu)勢,破除層級壁壘,上下聯(lián)合深摸工藝脈絡(luò),對裝置分片分塊進行工藝技術(shù)分析論證,找出各類運行不足的“癥狀”。他們攻關(guān)發(fā)現(xiàn),裝置84個程控閥,由于長時間自動運行,部分配件磨損、老化,執(zhí)行程序指令有不同程度的滯后現(xiàn)象,影響氫氣純度和產(chǎn)量。對此,班組課題團隊每天對所有程控閥進行特別觀察,按時記錄相應(yīng)運行數(shù)據(jù),建立數(shù)據(jù)圖表,直觀排查各閥的運行隱患。3月底一天的晚班,班組發(fā)現(xiàn)一程控閥運行曲線與其他不一樣,他們快速完成該閥的運行狀況技術(shù)分析,果斷動改現(xiàn)場生產(chǎn)流程,避免了氫氣隱蔽性流失。
為了深度優(yōu)化工藝運行,課題團隊分階段到海南煉化、大榭石化、惠州煉化等企業(yè)實地學(xué)習(xí),邀請兄弟企業(yè)、設(shè)計單位、關(guān)鍵設(shè)備廠家的專家加入到課題團隊,實時進行在線技術(shù)交流,并以不同工藝特點為題,編寫技術(shù)報告,固化研究成果。他們完成原料配比實驗,使用新型的催化劑,提高原料的產(chǎn)氫轉(zhuǎn)化率。他們更新加熱爐的鼓、引風(fēng)機的部分部件,提升加工能力。歷經(jīng)半年多的研究,裝置氫氣產(chǎn)量一躍至5.4萬標準立方米/小時,增幅達35%,超過設(shè)計標準8%。
“產(chǎn)量提上去,能耗降下來,生產(chǎn)效益才會更好。”呂宗杰說,他們評估每臺設(shè)備的運行實際工況,以周為單位制定節(jié)能降耗方案。他們采取“縮小工藝控制范圍,提高裝置平穩(wěn)率”的操作控制方法,細化目標值管理,提高裝置運行苛刻度,將關(guān)鍵經(jīng)濟技術(shù)指標全部按照“窄”于設(shè)計標準進行管理,提高操作精度。今年以來,燃料氣、水、電消耗量屢創(chuàng)新低,綜合能耗優(yōu)于同類裝置行業(yè)指標。
氫氣產(chǎn)量大幅增長,加快推動了800萬噸煉化項目的提質(zhì)提量優(yōu)化生產(chǎn)。目前,長嶺煉化原油加工量已由3月初的130000噸/天提高至約20000噸/天,35套裝置全部開車運行,總運行平穩(wěn)率在90%以上。
(張勇 許可 萬艷芳)
標簽:轉(zhuǎn)化爐 氫氣 長嶺煉化
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