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巴陵石化罐區“洗牌”做“減法”減出大效益

作者: 2020年03月30日 來源:中國石化新聞網 瀏覽量:
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近日,巴陵石化云溪生產片區罐區整體優化項目第二階段規劃正式啟動。該項目對罐區重新“洗牌”,做罐區“減法”,優化各物料儲存方式,減出大效益。目前,項目第一階段規劃已基本完成,停用了一批存在隱患的儲罐設備

近日,巴陵石化云溪生產片區罐區整體優化項目第二階段規劃正式啟動。該項目對罐區重新“洗牌”,做罐區“減法”,優化各物料儲存方式,減出大效益。目前,項目第一階段規劃已基本完成,停用了一批存在隱患的儲罐設備,成功實現多種物料直供生產,在規避安全風險的同時節約了成本。

巴陵石化云溪生產片區原有4個原料罐區,隨著國家安全和環保標準的提高,部分罐區或設備投用時間較久,已不能滿足現行相關要求,“散小多弱”問題日趨突顯。為徹底改變現狀,該公司本著“利舊最大化,改動最小化”原則,從“采供儲”一盤棋統籌規劃,確立了云溪生產片區罐區整體優化項目。該項目的實施,可直接節約隱患治理費用投資上千萬元。

該項目分為“兩步走”,第一階段將停用部分隱患儲罐,實現部分原料直供生產,為后續規劃打牢基礎;第二階段對罐區整體優化盤活,徹底解決“散小多弱”問題。目前,該公司丁二烯、異戊二烯和環己烷已順利實現罐區直供生產,一個轉存罐區已初步具備停用條件,停用后,年節約物耗能耗、設備維護和運行成本等可達180余萬元。苯乙烯直供工作也即將完成,實現直供后,年節約蒸汽達1.3萬噸,節能250萬元,降耗達50萬元。

據了解,該項目第二階段規劃啟動后,“減法”力度更大,計劃陸續再退出23個儲罐,各物料的存儲罐將結合生產實際和儲存能力重新“洗牌”,大幅節約設備運行成本和維護成本。罐區重新優化后,布局上更為精干、合理,常壓儲罐和帶壓儲罐可實現分區集中管理。

(徐亮亮)

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