(記者李志強 通訊員李林锘)“請將加工量調(diào)至765噸/小時,負荷保持64%穩(wěn)定運行。”3月10日,獨山子石化公司煉油廠第一聯(lián)合車間蒸餾裝置主操馬曉慧,收到調(diào)度指令后,立即開始操作調(diào)整。新冠肺炎疫情發(fā)生以來,獨石化煉油廠先后制定10套生產(chǎn)調(diào)整方案,反復進行演練,確保在裝置達到歷史最低負荷下,守住不循環(huán)停工底線。
1月29日起,由于疫情管控影響,成品油出廠受限,獨石化煉油廠各裝置均保持低負荷運行,生產(chǎn)運行面臨嚴峻考驗。為有效控制汽油、柴油、三苯等產(chǎn)品庫存風險,確保生產(chǎn)受控,煉油廠緊盯市場變化,做好產(chǎn)銷平衡和中間原料平衡測算,及時向公司上報平衡短板并做好內(nèi)部調(diào)整。1個月的時間里,煉油廠制定了10套生產(chǎn)調(diào)整方案,中間原料庫存由3.8萬噸漲至8.7萬噸。
獨石化煉油廠1000萬噸/年蒸餾裝置加工量一降再降,由806噸/小時降至765噸/小時,是自建成投產(chǎn)以來冬季運行最低負荷。低負荷運行帶來裝置設(shè)備瓶頸凸顯,介質(zhì)流速慢管線易結(jié)焦、振動大等隱患,影響設(shè)備長周期運行。煉油廠及時調(diào)整設(shè)備管理思路,制定《疫情期間設(shè)備管控方案》,以保證平穩(wěn)運行為重點,推行“點檢制”管理,就是按照一定的標準、一定的周期,對設(shè)備規(guī)定的部位進行檢查,以便早期發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患。經(jīng)過為期24天的點檢工作,排查出26臺機泵低流量運行,通過開大機泵副線、備用泵預熱線等措施,調(diào)整低流量運行工況,有效保證機泵平穩(wěn)運行。
為切實做到精兵用在“刀刃”上,獨石化煉油廠根據(jù)駐廠人員力量和動設(shè)備關(guān)鍵程度,調(diào)整狀態(tài)監(jiān)測頻次。屬地車間、三修公司、設(shè)備研究所每日檢查全廠8臺關(guān)鍵機組,對其運行工況進行監(jiān)測分析;特護小組每日檢查機組附屬設(shè)備,記錄狀態(tài)監(jiān)測情況。
獨石化煉油廠還針對裝置低負荷運行,成品油高庫存現(xiàn)狀,以桌面推演形式組織應急演練。裝置主要生產(chǎn)單元、罐區(qū),值守干部和班組全部參與演練,全廠演練科目34個,參演班組153班次。近期氣溫回升,晝夜溫差較大,煉油廠組織低負荷運行、防凍凝、防化凍、防密閉加熱、防泄漏專項檢查活動,確保裝置安全受控。
標簽:獨山子石化
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