“經過一個多月的優化調整,蠟油、焦化汽油、焦化柴油采樣沒有發現夾帶焦粉現象,蠟油反沖洗過濾器系統穩定,標志著減少油氣焦粉夾帶攻關效果明顯。”近日,廣州石化煉油三部2號焦化裝置主管劉山說。
上月初,2號焦化裝置由于受到原料性質變化、生產周期調節和處理量等因素影響,裝置焦炭塔油氣量、空塔線速都呈明顯上升趨勢,空塔線速過大會增加油氣夾帶焦粉的機率。油氣夾帶過量焦粉不僅影響該裝置分餾塔底循系統、蠟油反沖洗過濾器運行,還會影響下游裝置的安全平穩運行。
煉油三部成立攻關小組,結合生產實際開展安全風險評估,多舉措優化減少油氣焦粉夾帶,確保裝置安全平穩生產。他們借鑒兄弟單位經驗進行數據采集、分析,從原料源頭、數據監控和操作調整等方面入手優化。設置手機預警功能,加強原料性質、油漿量等關鍵數據的監控,第一時間掌握原料性質變化信息;根據油種變化調整加熱爐出口溫度和分餾塔蒸發段溫度,合理控制油氣量;內操加強焦炭塔中子料位計、消泡劑注入量的監控,確保焦炭塔油氣反應處于安全區域;加強空塔線速、蠟油反沖洗過濾器壓差、反沖洗頻次等監控,降低油氣夾帶焦粉至蠟油、柴油和汽油產品的風險;外操全時程監控產品采樣外觀、機泵運行情況等。
通過多舉措攻關和優化,避免了油氣夾帶焦粉的現象,確保了裝置的安全平穩生產。
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