“針對夏季東營港氣溫高空氣濕度大給裝置高負荷生產帶來的困難,我們通過有針對性的高負荷攻關,優化催化劑系統吹掃風補時間,為反應器增加空氣量,提高丙烯進料量,確保超額完成月度生產計劃任務。”7月30日,科魯爾公司生產運行部副部長楊鴻利介紹。
今年以來,科魯爾公司認真貫徹落實集團公司“建得起、開得好、穩得住,還要創效益”相關要求,抓住丙烯腈價格上漲有利時機,積極優化生產方案,持續開展技術攻關,深挖裝置潛力。截至7月30日,累計生產丙烯腈9.08萬噸,超年計劃進度4.2%,實現穩產增效。
丙烯腈是科魯爾公司的主要創效產品。2月以來,隨著丙烯腈價格逐步回暖,科魯爾公司通過調整反應溫度、壓力等工藝參數,有效降低丙烯腈聚合程度,丙烯腈收率在80%以上,丙烯進料負荷達到裝置建成以來*高,為行業*好水平。
為確保裝置安全平穩生產,科魯爾公司運行保障部人員每月對大機組開展技術攻關,使設備運行與工藝參數相匹配,在對重點設備實行五位一體巡檢基礎上,增加巡檢頻次,查找設備隱患,及時處理設備故障,做到問題不過夜。投用原料罐區緊急切斷系統,球罐一旦發生泄漏,會同時切斷生產裝置區供料、裝卸車系統,為裝置提供安全保障。今年以來,裝置儀表、電氣設備投用完好率達100%,設備運行平穩率在98%以上,非計劃停工為零。近幾個月,丙烯腈裝置負荷逐月攀升,產品產量屢創新高,5月丙烯腈產量達1.35萬噸,創投產以來單月*好紀錄。
在裝置高負荷安穩運行的基礎上,科魯爾公司還制定19項優化增效措施,確定10大攻關項目,成立7個攻關組,圍繞提高精制回收率、降低物耗能耗等開展技術攻關,努力降本增效。
丙烯腈裝置萃取水換熱器是丙烯腈裝置核心設備,為回收塔提供低溫萃取水。在生產運行過程中,聚合物不斷積累,造成換熱器列管堵塞,影響裝置正常生產,運行周期只有3個月。他們通過開展技術攻關,對萃取水換熱器實施在線反沖洗,避免了裝置負荷波動,降低了檢修成本,效果遠超預期。目前,科魯爾公司已將此方法推廣應用到貧富水、吸收水換熱器,助力丙烯腈裝置長周期穩定運行。
他們持續開展標準泵區、標準罐區、標準機柜間建設,組織黨員每月開展主題黨日,帶頭查隱患、消除跑冒滴漏及工藝設備瓶頸,降低蒸汽消耗,減少蒸汽損失,在保障自給的前提下,不斷增加外供蒸汽輸出量。5月,外送蒸汽創投產以來單月*高紀錄。僅外送蒸汽一項,今年以來就增效300余萬元。
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