“通過持續優化調整,一個月來,1號CFB鍋爐運行參數正常,床料惡化造成排渣口堵塞問題徹底解決,鍋爐‘便秘’已經痊愈。”7月18日,廣州石化動力事業部動力二站副站長蔣利偉在交接班時說。
6月中旬,動力二站機爐一班1號CFB鍋爐主操在對該爐進行排渣時,發現冷渣器排渣量小、排渣溫度偏低,加大排渣閥開度也無法提高排渣量和排渣溫度。通過現場檢查,核對鍋爐各運行參數后,操作人員確認是鍋爐爐內床料惡化造成排渣口堵塞。
為此,動力二站技術人員馬上對該爐進行工藝調整,通過降低鍋爐負荷、加大鍋爐底部流化風量、適量提高爐膛負壓、增加物料循環倍率等措施,提高床料流動性。同時,脈沖調整鍋爐輸渣帶流化風,全開排渣閥排渣,并組織人員對鍋爐冷渣器兩側排渣口及輸渣帶進行疏通,確保大塊結焦物不擋住排渣口,確保鍋爐維持正常排渣和運行。
經過兩天一夜的處理,兩側冷渣器排渣溫度持續上升,排渣量逐漸增多,鍋爐床料流化狀況得到好轉。
動力二站還通過改變入爐石油焦的粒徑配比,增加粗顆粒石油焦的比例;適當增加煙氣脫硫島消石灰用量,減少爐內石灰石(脫硫劑)用量,避免過多石灰石在爐膛內降低床料流動性;加強摻煤燃燒,改善床料結構,提高流動性;提高鍋爐飛灰再循環系統飛灰量投用率,減少石灰石用量等優化操作,確保鍋爐床料完全流化。
在各方的共同努力下,1號CFB鍋爐各運行參數恢復正常,實現滿負荷運行。
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