“要想方設法確保裝置長周期運行,使其與煉油Ⅰ系列其它裝置同步大修。因為一旦‘落單’,就會影響全廠生產(chǎn)平衡。”7月11日,雖然距離大修只有三個月,但廣州石化煉油四部柴油加氫改質(zhì)裝置主管尹銘東依舊不敢掉以輕心。
柴油加氫改質(zhì)裝置于2015年12月大修,催化劑經(jīng)過再生后,2016年1月繼續(xù)運行,2017年10月以后,裝置存在催化劑活性下降、原料性質(zhì)變差、氫純度低等問題,影響裝置長周期運行。
廣州石化煉油檢修分為兩個系列,其中柴油加氫改質(zhì)裝置屬于煉油Ⅰ系列裝置,計劃于10月份大修。柴油改質(zhì)裝置如果不能解決上述問題,便有“落單”風險。
由于氫氣純度降低,造成催化劑活性下降,為解決氫氣純度問題,裝置通過優(yōu)化新氫來源,使裝置新氫平均純度提高至93%以上,釋放催化劑部份活性;針對原料性質(zhì)變化對反應溫度及產(chǎn)品質(zhì)量的影響,裝置加強了對原料罐切換期間的反應系統(tǒng)監(jiān)控,當反應床層溫升開始下降時,聯(lián)系調(diào)度提前進行摻煉操作,并延長摻煉時間以減少原料性質(zhì)波動。
為解決催化劑活性下降問題,廣州石化聯(lián)合大連石油化工研究院、鎮(zhèn)海煉化和催化劑有限公司等四家單位聯(lián)合開發(fā)出一種新型催化劑,在生產(chǎn)國Ⅵ標準柴油時,反應溫度比之前催化劑降低5~10攝氏度,相對活性提高53%。2018年5月,裝置把第一床層催化劑更換為新型催化劑,截至目前,裝置已連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)國Ⅵ標準柴油12個月,新催化劑體現(xiàn)了良好的超深度加氫脫硫活性和高穩(wěn)定性,為裝置長周期穩(wěn)定運行創(chuàng)造了良好的條件。
標簽:煉油 同步大修 柴油加氫改質(zhì)裝置
相關資訊