“近年來,車間積極推行裝置設備預防性檢修,有效杜絕了因設備突然故障導致裝置非計劃停工?!泵し植扛邏很囬g主任郭欽生談起車間推行的RCM(預防性檢維修系統)時高興地說。
近期,在1號高壓裝置計劃停工待料期間,設備員劉煜根據反應器R-4240夾水套檢修周期,主動對長達1470m,高11m的反應器R-4240熱水夾套進行了事前狀態監測分析和預防性檢測,通過對反應器的夾水套進行逐層排查,逐組排查,揪出減薄夾套管兩處。
“第一層的夾水套厚度符合要求?,F在進行檢查第二層的夾水套?!痹O備員劉煜蹲守在現場對排查的數據進行一一把關。
“第三層夾套的第一組厚度減薄超40%,達到更換夾套管的要求。”設備員劉煜馬上把做好相關整改標識?!安鄹猓谒慕M的夾套減薄也很厲害,同樣超過了40%的,也需要進行整改?!?
通過對反應器夾套全面排查后,發現有兩處的夾套管的厚度減薄超過了規定的標準,必須進行更換處理。
很快,設備員劉煜組織相關施工單位到現場對接更換熱水夾套管方案,同時安排將新的夾套管材料運至裝置現場。在經過各專業合作、協調,需要更換的夾套管很快完成了更新,有效地消除了未來的泄漏源,避免了因夾套水泄露大導致的裝置非計劃停車。
據了解,近年來,該車間是茂名石化*推行RCM(預防性檢修性系統)的車間,通過預防性檢維修方式,提前更換了即將達到使用壽命的壓縮區機氣缸氣膜、空氣壓縮機段間膜片、提前研磨壓縮機的填料盤等100多項易導致裝置非計劃停工的隱患,為裝置長周期運行提供了堅實的保證。
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