6月,茂名石化煉油分部潤滑油一車間優化丙烷脫瀝青裝置加熱爐的操作,積極做好溫位、換熱流程的*優利用,提高換熱終溫,做到了調控措施有效,大大地降低了瓦斯的消耗。當月該裝置加熱爐瓦斯單耗降至7.99kg/t,比上年同期9.451kg/t下降了1.46個單位,同比月節省燃料51噸,降低燃料氣成本17.7萬元。
多渠道調節*佳操作參數,通過投用實施“丙烷裝置與蒸餾裝置熱聯合”項目,利用二蒸餾常二線油熱量降低裝置能耗,確保渣油換熱流程優化的高效實施,促進裝置合理用能,降低丙烷裝置加熱爐介質熱能負荷。針對丙烷裝置的高負荷生產情況,車間出臺了“十大薄弱環節”措施以應對裝置的高負荷運行,全面加強加熱爐的操作參數管理。
“當裝置處于滿負荷時,我們要加強加熱爐的控制,要監控好加熱爐的熱量損失,當班的要確保調節好“三門一板”,降低過剩空氣系數,保證燃料燃燒充分。”交接班會上車間工藝副主任向澤兵反復強調時說道。
車間加強加熱爐吹灰器的管理和維護,通過各班組制定加熱爐管理措施,對加熱爐進行全面檢查、堵漏,特別是提高彎頭箱、防爆門、人孔的密封性,減少冷空氣進入爐內,降低過??諝庀禂?,從而保證吹灰器的吹灰徹底,確保了對流傳熱效果,使加熱爐的排煙溫度進一步得以降低,提高加熱爐熱效率。
加強工藝管理,創低碳裝置。針對不同油種,操作人員優化萃取塔的操作,合理調整爐出口與原料進爐溫度。6月份,為了防止加熱爐煙囪腐蝕,工藝技術人員經過觀察,經過各類風險評估,將加熱爐爐出口溫度控制在250~270℃,將加熱爐B出口溫度降低到250℃,優化操作措施實施后,不僅可以保證設備要求的排煙溫度在露點腐蝕以上,還能達到丙烷回收要求,成功將瓦斯消耗單耗降低了10kg/h,每天節約瓦斯0.24噸/天,當月就節約了瓦斯50多噸。
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