6月26日清晨,天津石化 2號加氫裂化裝置現場,剛剛完成“接骨手術”的循氫機旁,一個年輕人正仔細地觀察著主汽門拉桿部位的運行情況。原來是聯合六車間入職不滿一年的外操王喜龍在為循氫機做特護呢。前幾天正是他發現了循氫機二次油壓異常,上報了車間,才把循氫機從危險的邊緣搶救回來了。
2號加氫裂化是天津石化的主裝置之一,而循氫機則是加氫裝置的“心臟”。它的運行穩定與否對整個生產鏈條至關重要。獲悉異常后,聯合六車間立即與設備科聯合對循氫機進行了“會診”。排查中他們發現,汽輪機主汽門控制閥西側拉桿出現了斷裂,導致了主汽閥開度過大,進而引起二次油壓異常,已經危及到循氫機的正常運轉。
高速運轉中的循氫機一側拉桿斷裂,另一側拉桿雖在勉強維持調節,卻也面臨著斷裂的風險,此前裝置從未遇到過這類問題,這是此次搶修*大挑戰。煉油部成立了搶修攻關小組,通過再次現場勘察,假設可能出現的緊急情況制定了多套搶修方案,并聯合保運單位為循氫機“接骨療傷”。
“一會兒施工的時候你們緩慢操作,我和中控室實時核對運行參數,咱們盡量把機組波動控制在較小的范圍內實施焊接。”施工前,負責現場指導的設備員王建章再次叮囑。
儀表、設備、工藝及內外操各崗位人員嚴陣以待,維修師傅開始在汽輪機上部,緩慢將斷裂錯位的拉桿復位,不出所料汽輪機的轉速開始出現波動。“慢點,再慢點,等轉速平穩了再操作。”王建章不時提醒維修師傅緩慢操作。午后的太陽火辣辣的,加上設備散發出的熱量,大家的工裝干了濕,濕了又干,額頭上汗水不停地聚集滴下,落在了汽輪機高溫部位,“呲”的一聲化成一團霧氣消失在空氣中。
“不行,拉桿填料處有蒸汽泄出,正吹著斷裂部位,無法完成焊接。”又有意外情況發生,怎么辦?拉桿不可能長時間固定,否則將造成循氫機運轉的紊亂,導致觸發自保聯鎖而停車。有人建議快恢復原位吧。就在大伙猶豫怎么進行下一步時,車間主任沈灝冷靜思考后說道:“循氫機不能帶著隱患運轉。現場調整B方案,設備組負責穩住循氫機的運轉,工藝組穩定好反應系統,其他人員維持好現場秩序,立即執行。”
搶修小組立即集思廣益更改完善方案,采取在焊接處下方安裝工裝卡具的方式,擋住了“入侵”的蒸汽,為循氫機在較小波動下實施焊接爭取了時間。經過將近十二小時的苦戰,“接骨手術”成功了,循氫機終于又恢復了往日的平穩。
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