茂名石化:改造干燥器疏水器,減少浪費實現節能
作者: 2019年06月20日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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茂名石化煉油區CFB鍋爐裝置有3套干燥器,運行過程中,干燥器需要進行排水以防止風系統帶水。而原始設計原因,干燥器的疏水器均采用直排的方式排氣,且疏水管管徑小,容易堵塞。為減少堵塞,班組人員一般是將直排開大
茂名石化煉油區CFB鍋爐裝置有3套干燥器,運行過程中,干燥器需要進行排水以防止風系統帶水。而原始設計原因,干燥器的疏水器均采用直排的方式排氣,且疏水管管徑小,容易堵塞。為減少堵塞,班組人員一般是將直排開大,這樣就造成更大的浪費。而且直排開大,疏水的噪聲很大,給現場的工作環境造成影響。
熱電分部動力一車間集中工藝、設備、安全三大專業技術骨干的智慧,想辦法對干燥器的疏水器進行改造。
他們深入分析疏水器的結構、工作原理、工藝流程,提出改造的方案。
辦法想到了,他們主動從廢料庫里尋找適用的材料,創造條件,對干燥器的直排疏水管進行改造。一是減少現有干燥器的疏水管數量,從中冷器、脫水罐分別接一路DN50管線,合并為一路,并增加一段約1米長的DN150的凝液管。二是采用進口的DRAIN-ALL疏水器加裝在疏水管上,配套相應的儀表配件。
6月3日,改造順利完成,通過半個月運行,疏水方式改變后,避免了疏水直接排放浪費,在降低了工業風浪費的同時大大降低了噪音,保障了職工的身心健康,還起到了節能降本的目的。據統計,改造后,節約工業風達15標立/秒,每年可節省費用約72萬元。
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