近日,西北油田分公司與大連化工研究院聯合攻關的“高硫高重烴油田伴生氣綠色高效凈化成套技術開發及工業應用” 科研成果通過集團公司鑒定,經鑒定,科研技術成果整體達到國際*。
塔河油田伴生氣硫化氫含量高達4.2×104mg/m3,同時高含有機硫(甲硫醇363mg/m3、乙硫醇58mg/m3),伴生氣中重烴含量高(C3+組成比例16%)。在處理過程中存在以下難題:一是MDEA脫硫工藝對有機硫脫除效率不高,脫除率<10%,導致天然氣、液化氣、輕烴總硫超標,對銷售造成嚴重影響,經濟損失嚴重;二是伴生氣高含重烴,傳統鼓泡態傳質方式導致胺液頻繁發泡,嚴重影響天然氣產品質量;三是傳統混烴堿洗工藝存在堿耗量大、廢堿液難處理、處理成本高的問題。針對以上技術難題,西北油田分公司組織國內行業知名科研院所、高校開展聯合攻關,開發了新型高效復合脫硫劑,解決了有機硫脫除技術難題;研發了新型高效逆流低返混噴射態塔盤,塔盤效率提升5%,避免了胺液發泡;創新了混烴脫硫新工藝,替代了傳統堿洗工藝,避免堿的消耗和廢堿液的產生,處理成本大幅降低,且無二次污染物產生。項目成果在塔河油田得到了規模化應用,解決了現場生產難題,經濟效益達3000余萬元/年。
在技術攻關過程中,形成了具有自主
知識產權的伴生氣凈化成套技術,除解決西北油田實際問題外,在處理高含硫天然氣領域也具有重大推廣前景,極大推動了天然氣凈化技術進步。