青島煉化常減壓裝置等主要生產裝置進入檢修階段
作者: 2019年06月05日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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近日,青島煉化常減壓裝置等主要生產裝置進入檢修階段。至此,該公司順利完成本周期生產任務,安全平穩生產1400多天。 近年來,為了充分挖掘裝置創效潛力,確保裝置“安穩長滿優”運行,青島煉化設定“紅黃藍”三
近日,青島煉化常減壓裝置等主要生產裝置進入檢修階段。至此,該公司順利完成本周期生產任務,安全平穩生產1400多天。
近年來,為了充分挖掘裝置創效潛力,確保裝置“安穩長滿優”運行,青島煉化設定“紅黃藍”三級報警,做好設備預知性檢修管理,特護管理大型機組,全面提升設備可靠性。本周期,青島煉化設備完好率達99%,靜設備完好率、機泵設備完好率、關鍵機組特護率等指標都達到或接近100%。
三級報警:每次出現藍色報警時,操作人員就會適當調整裝置參數,減少操作波動,三級報警方案實施后,紅黃報警數量大幅減少,裝置工藝指標合格率提高到99.9%以上
青島煉化是國內首套單系列千萬噸級煉廠,裝置大型化、集約化和自動化程度高。“各套裝置關聯度高,一旦某個環節出現問題,就會對企業正常生產帶來較大影響。裝置長周期穩定運行是確保企業創效的關鍵。”青島煉化生產技術處煉油工藝*王壽璋說。
該公司借鑒交通信號燈管理方法,在DCS控制系統紅黃兩級報警的基礎上,設定第三級藍色報警。
“三級報警進一步提高了操作人員的操作要求,使得操作波動范圍更小,從而提高裝置運行安全系數。”該公司相關負責人介紹說,紅色報警說明有事故發生,要竭力避免;黃色報警說明裝置運行指標接近危險值,情況不能長時間存在;藍色報警發生時,工作人員需對裝置相關參數進行調整。
自2016年三級報警方案實施以來,青島煉化裝置平穩運行水平進一步提升,DCS工藝參數紅色報警和黃色報警數量大幅減少,操作參數波動方差降低27%,裝置工藝指標合格率提高到99.9%以上。
特護管理:做好設備預知性檢修管理,開展技術攻關,特護管理大型機組,提高設備長周期平穩運行率
“確保裝置安穩長周期運行沒有捷徑,需要工作人員腳踏實地、認真細致地做好每一項工作。”在煉油四部主任王軍看來,層層壓實責任、步步精準對標,是確保裝置安穩運行的“秘訣”。
裝置運行末期,面對設備腐蝕加重等限制裝置長周期運行的問題,他們從設備和工藝兩個方面對裝置進行優化。設備方面,他們加強設備預知性檢修管理,對設備配件進行全周期檢測和分析,確保設備安全平穩運行。技術方面,他們通過工藝技術改造、工藝流程完善、投用新技術等措施,提高設備長周期平穩運行率。
此前,柴油加氫裝置高溫油泵密封沖洗系統水冷器存在缺陷,易內漏。青島煉化組織裝置運行和設計單位進行深入交流,對兩臺裝置高溫油泵密封沖洗油線進行改造,使用精制柴油作為沖洗油,代替原有密封油,使密封溫度降低30攝氏度,軸承箱溫度降低10攝氏度。改造后,設備再未出現泄漏問題,運行穩定可靠,從根本上解決了水冷器內漏導致裝置生產波動的問題,實現裝置平穩運行無波動。
大型機組是裝置的“心臟”,對其進行科學管理是實現裝置長周期運行的關鍵。青島煉化嚴格落實大型機組、關鍵設備“機電儀管操"五位一體特護管理制度,組織運行管理人員、操作人員、維護維修人員等組建特護小組,操作、機械、電氣、儀表四方聯檢,確保特護設備平穩運行。
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