中科煉化項目催化裂化裝置沉降器開始吊裝
作者: 2019年05月29日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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中科煉化一體化項目1000萬噸/年煉油工程、420萬噸/年催化裂化裝置重大核心設備之一的沉降器,于5月27日開始起吊安裝第一段。 “兩器”(再生器、沉降器)這兩大核心設備施工有兩大難點:一是體積高大的混凝土基礎技
中科煉化一體化項目1000萬噸/年煉油工程、420萬噸/年催化裂化裝置重大核心設備之一的沉降器,于5月27日開始起吊安裝第一段。
“兩器”(再生器、沉降器)這兩大核心設備施工有兩大難點:一是體積高大的混凝土基礎技術質量要求高,施工組織安全管理難度非常大.該框架地下有3.95米深的基礎承臺,地上是50.5米高的基礎,是中科項目*高的混凝土設備框架基礎,施工中承包商中石化洛陽工程公司精心組織協調,在創優上精心策劃;在質量上嚴細控制;南京揚子石化工程監理更是認真檢查嚴格把關;土建施工單位努力創優追求卓越,確保了“兩器”框架基礎高標準按期建成,內實外光、質地優良的沉降器框架基礎,被中科(合資)廣東煉化一體化項目管理部質量管理部評為“全廠樣板工程”。二是“兩器”設備直徑大,質量要求高,內件種類數量多,同時還要進行襯里施工,在現場組對、焊接,模塊化組裝工藝復雜,再加上裝置緊湊預制組裝場地狹小,“兩器”制作及模塊化安裝非常艱難。
負責安裝的十建公司高度重視,及早讓參加過多次催化裂化裝置的施工組織指揮、工程技術*等,進行“兩器”施工組織策劃書的編制,并與承包商、監理、大型吊裝等參建單位召開專題會議研究討論,認真編制并優化“兩器”地面模塊化組裝施工方案,具體做法是:分9段筒體在地面預制組裝焊接,再把“兩器”內件、鋼結構平臺等,在地面較低高度全部模塊化組裝完成,然后分段起吊安裝。
經過十建公司參建工人五個月的奮勇拼搏, “兩器”9段筒體到5月中旬安裝組對焊接完成,其中再生器第一段在5月19日吊裝就位。
沉降器整體高66.32米,*大直徑9米,*小直徑1.9米,上大下小成椎體,總重994噸。5月26日下午吊裝的沉降器第一段高21.8米,直徑1.9米,重20噸,用大型起重機把它提升到約80米的高空,再將沉降器下端,對準50.5米的框架基礎中心,徐徐下放到距離地面1.9米高的臨時支座上。
至此,中科項目催化裂化裝置中的 “兩器”設備,5月下旬開始安裝的重要控制點按期實現。
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