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廣州石化:及時排除故障為設備“降溫”

作者: 2019年05月23日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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“吸收塔頂溫度接近報警值,請到現場確認各冷卻器運行情況。”5月5日22時30分,廣州石化煉油三部2號焦化裝置內操陸志榮發現異常后向班長匯報。  “收到,我馬上處理。”當班陳班長及時回應。  根據當時生產情況
“吸收塔頂溫度接近報警值,請到現場確認各冷卻器運行情況。”5月5日22時30分,廣州石化煉油三部2號焦化裝置內操陸志榮發現異常后向班長匯報。

  “收到,我馬上處理。”當班陳班長及時回應。

  根據當時生產情況,陳班長快速查看吸收塔進料溫度、流量等相關參數后,發現穩定汽油吸收劑溫度較平常高出2到3攝氏度,他初步判斷是穩定汽油吸收劑冷卻不夠導致吸收塔頂溫度上升。

  為證實判斷是否準確,陳班長冒雨趕往現場,對穩定汽油吸收劑所涉及到的冷卻器都檢查了一遍。當他檢查到穩定汽油空冷器E-1208A/B時,發現B組空冷器停運,而且電機處于停電狀態。如果不及時處理,穩定汽油吸收劑溫度偏高將對干氣產品質量控制不利。

  為盡快啟動停運的空冷器,陳班長及時聯系電氣人員前來處理,同時要求內操及時調整吸收塔中段回流量、系統壓力和降低穩定塔底溫度,安排外操調整混合富氣冷卻器、穩定汽油水冷器的冷卻水量,盡可能降低吸收塔頂溫度,確保生產平穩。

  經過電氣人員檢查,發現是E-1208B電機線路絕緣出現問題,導致空冷器停運。經電氣人員及時處理后,空冷器恢復正常運行。

  為確保裝置安全平穩生產,裝置設備人員聯合電氣人員按計劃地對裝置35臺空冷器風機線路絕緣情況進行了舉一反三的全面排查,及時發現和處理存在問題,消除隱患。
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