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金陵石化芳烴聯合裝置平穩運行超900天

作者: 2019年05月22日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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今年以來,金陵石化持續優化芳烴聯合裝置運行,實施精細操作,挖掘裝置創效潛力,提高裝置運行平穩性。1~4月,芳烴聯合裝置平穩率達99.34%,單位產品產量能耗降低2.2%,對二甲苯、鄰二甲苯等產品產量均有不同程度地
今年以來,金陵石化持續優化芳烴聯合裝置運行,實施精細操作,挖掘裝置創效潛力,提高裝置運行平穩性。1~4月,芳烴聯合裝置平穩率達99.34%,單位產品產量能耗降低2.2%,對二甲苯、鄰二甲苯等產品產量均有不同程度地增加。截至目前,該裝置已安全平穩運行超900天。

  長期跟蹤優化100多個數據,大數據平臺為優化調整提供參考依據

  5月以來,盡管芳烴聯合裝置吸附塔已運行至末期,但金陵石化還是通過優化相關參數和工藝,讓該裝置主要產品對二甲苯產量實現增長,純度達到99.72%以上。

  從2008年投產至今,該裝置吸附劑已使用了10多年。為了充分提升吸附劑性能,運行部成立裝置生產優化小組,仔細分析吸附劑活性、吸附區回流比、異構化深度等影響生產的因素,長期跟蹤100多個關鍵數據,反復優化,將裝置相關壓力、液位、流量等關鍵參數調至*優。

  此外,他們還依托企業信息化建設成果,建立大數據平臺,全程跟蹤和調整裝置運行參數,確保裝置平穩運行。截至目前,芳烴聯合裝置平穩率持續保持高位。

  “以前,重整裝置進料負荷根據公司氫氣供應情況調整較為頻繁,引起下游對二甲苯裝置關鍵工藝參數波動,容易影響產品質量?,F在有了大數據平臺,我們調整相關參數時,有了科學的參考依據,這對于確保產品質量非常有用?!惫に嚩喟嚅L宗世俊說。

  優化改造加熱爐,裝置綜合能耗連續3個月下降

  “歧化加熱爐優化后,排煙溫度降低,瓦斯消耗量大幅減少,裝置節能降耗效果明顯?!苯?,工藝一班班長鄒健巡檢歧化加熱爐燃燒情況時說。

  今年以來,該公司技術人員根據產品市場形勢,從歧化催化劑特性著手對裝置進行優化,通過嚴格控制歧化原料配比等參數來提高歧化反應效率,增產碳八芳烴。他們在確保反應轉化率的同時,將歧化反應溫升穩定在21攝氏度以上,降低歧化反應爐瓦斯消耗量。截至目前,歧化加熱爐瓦斯消耗量降至每小時260立方米,比上年降低14%。

  “加熱爐是能耗大戶,占芳烴聯合裝置總能耗的70%以上。”工藝員陳柳元說。為此,他們利用檢修時機,對二甲苯加熱爐進行改造,增設一氧化碳分析儀和火焰檢測器,增加控制鼓風機變頻系統,將加熱爐燃燒器更新為新型高效低氮燃燒器,將余熱回收系統更新為鑄鐵板式空氣預熱器。另外,操作人員還實時監控火嘴燃燒情況,嚴格控制爐膛氧含量、負壓程度、排煙溫度等參數,提高加熱爐熱效率。1~4月,二甲苯加熱爐熱效率達92.5%

  4月,芳烴聯合裝置綜合能耗環比下降2.0%,已連續3個月呈現下降趨勢。

  實施26項操作規定,確保裝置穩產增產

  近日,在芳烴聯合裝置主控室,主操小吳把二甲苯塔回流量增至*大,并實時跟蹤二甲苯單元生產情況。

  “二甲苯塔進料量達到一定限度后,就需要根據生產情況對回流量等關鍵參數進行精細調整,外操也要隨時去現場仔細調節關聯流程的閥門。如果調整不及時或不到位,鄰二甲苯產品質量將受到影響。我們嚴格按照相關規定,時刻緊盯裝置運行情況?!毙墙榻B說。

  近年來,裝置技術人員持續跟蹤、梳理、分析上百個參數,*終形成26項操作規定?!盀榱吮3指弋a量,我們將精細操作要求,以工藝通知形式下發各個班組,并嚴格執行?!痹撗b置主任師柏成鋼說。

  4月中旬,1號連續重整裝置按計劃停工,停工后二甲苯塔物料工況發生較大變化,進料量大幅減少。技術人員嚴格執行26項操作規定,及時變更生產計劃,加大外補碳八芳烴量,增產鄰二甲苯。目前,聯合裝置對二甲苯日產量保持在1680噸以上,鄰二甲苯日產量增加24噸,由于產品質優量足,獲得客戶好評。
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