揚子石化電儀中心:不讓一臺設備“帶病上崗”
作者: 2019年05月06日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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近日,揚子石化電儀中心以高質量檢修水平打造“精品工程”,參檢人員認真落實檢修工序、規范執行檢修標準、嚴格質量監督驗收,保證檢修設備的每一個技術指標符合質量標準,不讓一臺電儀設備“帶病上崗”?! ≠|量管
近日,揚子石化電儀中心以高質量檢修水平打造“精品工程”,參檢人員認真落實檢修工序、規范執行檢修標準、嚴格質量監督驗收,保證檢修設備的每一個技術指標符合質量標準,不讓一臺電儀設備“帶病上崗”。
質量管控從源頭把關,揚子石化電儀中心按照“精品工程”十一條標準,對檢修調節閥、流量計、電機等電儀設備時,先拆什么、后拆什么、怎么擺放,都制定了嚴格的操作規程。檢修人員第一時間對下線檢修的現場電儀設備做好信號線、電源線絕緣包扎,法蘭面、風管接口用塑料防護殼保護好,格蘭口一律朝下,防止水、雜質進入,清晰標識并詳細登記下線情況。芳烴CO裝置LV-15604閥檢修時,全程視頻錄像,使用專業工具拆卸,閥蓋、閥芯等零部件擺放時均做到下鋪上蓋??刂葡到y檢修人員在芳烴2#重整裝置DCS系統在升級過程中,始終無法讀取中控ECS700服務器數據,反復檢查后發現問題出在OPC服務器配置上,*后運用技術手段完成漏洞修復,確保了系統安全可靠。
在調節閥檢修現場,所有下線閥門按照檢修區、待修區、完成區整齊擺放 ?!斑@臺是煉油S-zorb程控閥,內部結構非常復雜,零部件很多,工作環境在200℃以上!”檢修人員趙衛指著一臺大口徑閥門介紹,“我們檢修時不容任何閃失,為保證程控閥3秒鐘完成開關動作,反復校正閥門扭距,*關鍵一環是用20kg氮氣對閥的強度和內漏測試,達到6級以上出廠標準才算質量合格?!痹陔姍C檢修中,電儀人員正對芳烴CO裝置GB-15201/15202兩臺大機組進行 “會診”。他們嚴格按照《高壓電機檢修作業指導書》,從目測到下線試車,采用多種方法診斷,發現機組存在震動偏大、槽楔脫落、定子繞阻加熱帶損壞等故障隱患。檢修人員更換磨損部件,做耐壓試驗,直到絕緣值符合出廠驗收標準?!袄么笮迿C會,我們結合預防性檢修把平時無法處理的問題都解決好,根除設備隱患!”揚子石化電儀中心檢修站熊偉介紹。截至目前,已完成檢修調節閥345臺,電機343臺,經審核驗收均符合質量標準。
“乙二醇變電所高壓開關柜防誤電編碼鎖電源線未使用線鼻子壓接,C115更改接線后應抽走舊線或收入線槽,而且沒有標識,必須馬上整改?!?除了狠抓檢修環節質量,電儀中心還以問題為導向,成立質量組,隨時跟蹤監督檢修質量和項目審核驗收。質量組成員以高標準嚴要求,不放過任何質量問題:“渣加流量計螺栓兩端不齊沒按標準回裝,立即返工!”“煉油S-zorb SIS系統‘二取二’聯鎖分布不合理,建議從系統輸入端入手。”……自檢修以來,質量組共檢查出問題106項,目前已全部整改完畢,確保了每一項作業零差錯、無缺陷,讓每一臺檢修過的電儀設備以*佳狀態“上崗”運行,為下一個周期裝置安安穩長滿優生產打下堅實基礎。揚子石化電儀中心揚子石化電儀中心揚子石化電儀
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