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茂名石化高氨氮污水處理裝置長周期運行突破700天

作者: 2019年04月11日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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4月8日上午9時,茂名石化水務運行部煉油作業區工藝員李杰來到100噸/小時高氨氮污水處理裝置加藥池旁,對葡萄糖加藥池進行例行檢查,確保當天的加藥濃度符合裝置運行要求。  自2017年4月20日該裝置檢修復產以來,茂
4月8日上午9時,茂名石化水務運行部煉油作業區工藝員李杰來到100噸/小時高氨氮污水處理裝置加藥池旁,對葡萄糖加藥池進行例行檢查,確保當天的加藥濃度符合裝置運行要求。
  自2017年4月20日該裝置檢修復產以來,茂名石化水務運行部煉油作業區持續開展技術攻關,堅持“日分析、日優化、周總結”密切跟蹤調整裝置運行情況。截至2019年4月8日,該裝置已實現長周期安穩運行718天,創歷史*好水平。

  100噸/小時高氨氮污水處理裝置于2014年1月建成正式投入生產運行,是中國石化系統內首套采用短程同步硝化-反硝化工藝技術,主要處理煤制氫外排灰水的污水裝置。該裝置開工投用后,反復遇到運行3-4個月就出現水中污泥解絮、設備管線結垢,污水處理效果差被迫切斷進水等難題。

  為了攻克生產難關,茂名石化水務運行部把污水治理關口前移,利用信息化手段,架設上下游生產情況溝通渠道,及時溝通生產異常,通報生產數據,進行技術交流。他們在源頭增設污水除硬設施,解決進水硬度高的難題。通過和總部聯系*組進行聯合會診把準病況,邀請撫研院、廣東石油化工學院針對裝置運行存在問題開展三個側線試驗,比選出處理煤灰水的*佳工藝,探索裝置的*佳運行工況。

  水務運行部煉油作業區精細過程管控。工藝人員時刻緊盯裝置運行狀況,根據各工段出水指標,隨時做好生產調整。為確保生化系統營養鹽能持續投加,他們通過小技改,為一級A池南、北組增加甲醇和葡萄糖營養液流量計,信號引進DCS,同時制定流量控制范圍,固化投藥操作,嚴格管理從嚴考核,相繼解決了南北組偏流、甲醇等營養源投加不精細、加藥泵堵塞不能及時發現等問題,增強了氨氮去除能力和活性污泥抗沖擊能力。他們緊盯現場收集數據,每天通過30分鐘沉降比,對生化系統污泥的顏色、沉降性能進行初步判斷,觀察和記錄沉降數據。對生化污泥進行顯微鏡觀察,通過微生物的活性來判斷裝置運行是否良好。

  通過持續優化攻關,目前100噸/小時高氨氮污水處理裝置運行穩定,沉淀池出水清澈,氨氮去除率高達99%, COD平均值39.0mg/L,優于國家環保排放標準。
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