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齊魯石化優化芳烴裝置增產節能雙豐收

作者: 2019年04月11日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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今年一季度,齊魯石化烯烴廠優化芳烴裝置運行,苯類產品總收率比去年提高1.37個百分點,甲苯同比增產3486噸,能耗同比降低48.15千克標油/噸,芳烴裝置實現了增產節能雙豐收。  烯烴廠芳烴車間有三套抽提單元,今年
今年一季度,齊魯石化烯烴廠優化芳烴裝置運行,苯類產品總收率比去年提高1.37個百分點,甲苯同比增產3486噸,能耗同比降低48.15千克標油/噸,芳烴裝置實現了增產節能雙豐收。

  烯烴廠芳烴車間有三套抽提單元,今年以來三抽提負荷低,導致一二三抽提全部運行,造成裝置能耗較高。為了消除三抽提存在的問題,他們借煉油廠停工檢修的時機,決定對三抽提進行檢修。

  3月9日,三抽提完成停工檢修后開工正常,他們高質量完成了檢修。三抽提運行后,檢修效果顯著,負荷進料量從75噸/小時提高到85噸/小時,裝置處理量大幅度提高,產品產量和質量得到提升,產品穩定合格采出,同時一抽提裝置運行穩定,造成加氫汽油原料庫存不足,一二抽提只能保持低負荷運行。

  為了實現節能降耗和裝置的長周期運行,在原料庫存較低的情況下,經過反復研究,決定停帶負荷能力偏低的二抽提。3月18日二抽提停工,開始進入檢修階段,這給芳烴裝置提升產量,降低能耗創造了條件。

  芳烴車間副主任李晨每周都召開李晨勞模創新工作室攻關會議,對每個人檢查出的情況和問題進行匯總,并一起研討解決,集思廣益,讓所有的職工都能參與到優化攻關中,助力芳烴裝置增產節能。

  “一抽提和三抽提高負荷穩定運行,苯的產量從檢修前的20噸一小時提高到25噸一小時,甲苯的產品質量、產量也得到顯著提高。”烯烴廠芳烴車間副主任李晨說。

  為實現三抽經高負荷長周期運行,車間對工藝運行參數進行了優化,及時調整加氫汽油的配比,保證裝置進料組成接近設計值。并把抽余液中的溶劑含量降到*低,可以降低工藝損失,保證后續產品和副產品質量的穩定。

  為穩定三抽提高負荷運行,他們將第一、二加氫裝置的加氫汽油多進三抽提原料罐,提高三抽提進料負荷,同時關注來自煉廠的脫戊烷油的量和質量,發現問題及時聯系廠調度進行協調,保持三抽提高負荷運行。

  針對一抽提的實際,他們通過調整第一、二加氫裝置的加氫汽油的量,維持一抽提原料罐液位穩定,同時微開裝置現場一抽提抽余油至進料緩沖罐循環閥,保持一抽提抽余油和抽出液合格采出。

  通過反復優化調整,現在一抽三抽達到了滿負荷運行,二抽提停工后,再沸器和機泵停用,可節約中壓蒸汽約10噸/時,節電160千瓦/時,每天節約費用5萬元。同時還減少循環水、氮氣、儀表風等消耗。

  今年一季度,烯烴廠芳烴裝置苯類產品總收率比去年高出1.37個百分點,甲苯同比增產3486噸,能耗同比降低48.15千克標油/噸,實現了增產節能雙豐收。
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