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大慶石化腈綸廠回收裝置提質節能側記

作者: 2019年04月11日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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“請控制好脫鹽水的單耗,調整好污水裝置的用水量。”4月8日接班時,大慶石化腈綸廠回收車間班長楊慶軍算好節水指標后,叮囑污水裝置崗位人員注意用水調控。  腈綸廠回收車間每年要生產約27萬噸的硫氰酸鈉。在這個
“請控制好脫鹽水的單耗,調整好污水裝置的用水量。”4月8日接班時,大慶石化腈綸廠回收車間班長楊慶軍算好節水指標后,叮囑污水裝置崗位人員注意用水調控。

  腈綸廠回收車間每年要生產約27萬噸的硫氰酸鈉。在這個過程中,要消耗大量的蒸汽、脫鹽水、循環水等。如何在保證產品質量的前提下,進一步挖掘節能空間?

  近年來,回收車間堅持對標管理,通過精調細算,多方調控,實現了優質高效發展。今年一季度,產品合格率100%,脫鹽水、蒸汽等單耗、綜合能耗完成包定任務。

  “自從拆檢更換完一次濾機的葉片,蒸發線換熱效果好,蒸汽消耗明顯降低,運行更加平穩。”回收車間技術負責人孫召焱介紹說。

  回收裝置有兩條蒸發生產線,在蒸發過程中有少量硅藻土、硫酸鈉等附著在蒸發器內壁上形成垢層,影響傳熱效果,致使蒸汽消耗量大。于是,車間對蒸發線及上游裝置全面診斷,利用限產時機,拆檢上游兩臺一次濾機,更換新的葉片,保證了濾機的出料質量,提高了蒸發線的換熱效果。

  蒸發線運行一段時間,內部就會結垢,需要水洗,水洗過程中要消耗大量的循環水。車間工藝組制定循環水優化方案,對以往水洗蒸發線工藝進行調控,在抽真空環節上投用循環水,比常規開車晚了近半小時,這樣全年可節約循環水2100噸。

  此外,延遲污水裝置消耗大量的脫鹽水,多余的冷凝液又流入地溝外排。于是,車間技術人員將原有配堿、酸洗所用的脫鹽水改為冷凝液,既避免了多余的冷凝液外排,又可每年節約脫鹽水7400噸,創效8萬余元。

  一上白班,回收車間技術員李宗奇就迫不及待地到處理崗查看精濾器投用情況。只見濾袋外觀完好,上面還附著一些雜質,過濾效果讓他很滿意。

  去年底,回收車間對成品B罐進行清罐,總計清出固體廢料約56.4噸,經化驗取樣分析,其中含有硫氰酸鈉約13.34噸。為降低硫氰酸鈉的消耗,回收車間決定投用廢棄多年的兩臺精濾器,截留二次濾機出料中的硅藻土和硫酸鈉,減少雜質進入成品罐。由于原有濾芯材質抗壓能力較弱,經常發生濾芯損壞現象,既增加車間材料費用,又影響精濾器的正常工作。

  為了解決這個問題,在分廠機動科、供應站的幫助和協調下,回收車間決定用濾袋代替濾芯。同時就如何提高抗壓能力與廠家多次溝通,敲定設計方案,加工6個和濾芯尺寸大小相同的骨架。使用時在骨架上套上相應型號的濾袋,達到過濾硅藻土和硫酸鈉的目的。在試運期間,回收車間嚴格方案進行投用和拆清。經過多次的密切跟蹤,完全達到設計要求。

  投用至今已有三個多月,兩臺二次精濾器使用正常,保證進罐料液的質量,降低清罐作業的頻次,為進一步降低硫氰酸鈉單耗打下堅實基礎。
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