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茂名石化:優化裝置開停節能降耗

作者: 2019年04月01日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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近日,茂名石化煉油分部潤滑油二車間黨支部把針緊密結合,提出將重酮生產的減四料優化到輕酮生產,提高酮的生產負荷,將重酮裝置進行臨時停工待料,從而達到節能降本。經過周密準備,于3月28日順利停下重酮裝置。 
近日,茂名石化煉油分部潤滑油二車間黨支部把針緊密結合,提出將重酮生產的減四料優化到輕酮生產,提高酮的生產負荷,將重酮裝置進行臨時停工待料,從而達到節能降本。經過周密準備,于3月28日順利停下重酮裝置。
  為了節能降本,車間通過對比分析,分析出讓低負荷的重酮裝置進入停工待料,可降低蒸汽、電、新鮮水和循環水等消耗來降本,待原料罐區收儲足夠的原料后,再讓裝置在高負荷運行,從而達到節能效果。為此,車間積極與分部溝通,經過科學測算,分部決定對重酮裝置實施臨時停工待料。在方案實施期間,分部領導和車間領導在現場做好全程跟蹤指揮,潤二車間按照方案抓好落實,做好全作業JSA分析,在確保安全環保的前提下僅用了15小時就停下重酮裝置。

  此次重酮裝置停工待料時間約20天,為此車間停下1臺氫壓機、1臺真空泵,16臺離心泵。據綜合測算,裝置停工待料后,每天可節約蒸汽150噸、循環水8800噸、新鮮水52噸、用電約23000千瓦時。此次優化運行重酮裝置可節約成本123萬元。
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