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茂名石化:優化裝置開停節能降耗

作者: 2019年03月25日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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近日,茂名石化煉油分部通過優化裝置開停,成功停開4號柴油加氫裝置,取得了明顯節能降耗效果。  一直以來,煉油分部都常開3號、4號柴油加氫裝置。近期以來,分部針對當前階段柴油處理任務量偏低,4號柴油加氫裝置
近日,茂名石化煉油分部通過優化裝置開停,成功停開4號柴油加氫裝置,取得了明顯節能降耗效果。

  一直以來,煉油分部都常開3號、4號柴油加氫裝置。近期以來,分部針對當前階段柴油處理任務量偏低,4號柴油加氫裝置一直維持低負荷運行不利于節能降耗的實際,通過對全開3、4號柴加、單開3號或4號柴加以及單開4柴加實施低溫熱改造等四種開停組合方案的能耗比對做了科學測算,發現單開3號柴加的能耗*優,可*大限度降低全分部能耗。

  在科學測算的基礎上,分部決定實施停開4號柴油加氫裝置。但如果按單開3號柴加處理量360噸/小時左右計算,停開4號柴加后,分部每個月柴油加工量將面臨5.3萬噸左右缺口。為了確保優化方案順利實施,分部成立專項優化攻關小組,對全廠柴油生產方案進行進一步優化。分部在直餾柴油和催化柴油的平衡上下功夫,通過優化操作,不斷加大催柴配煉,努力提高3號柴加高負荷工況下催柴配煉量,抓好1號加裂、渣油加氫等相關裝置平穩操作,*大限度做大催柴配煉量,同時,抓好蠟油加氫催化柴油收儲、氫氣和高低硫蠟油資源優化。

  在充分科學論證和做足準備前提下,3月7日,分部成功通過負荷轉移,將4號柴加負荷全部轉移到3號柴加,從而停開4號柴加裝置。在實施優化停開4號柴加裝置期間,分部領導和安環、生產、技術、機動等處室領導做好全程跟蹤指揮,聯合八車間落實好領導帶班,一線員工精心操作,及時發現停開及負荷轉移過程中設備管線閥門滲漏等隱患3起,均在第一時間處理完畢,確保了優化過程的順利實施。

  據測算,4號柴加停工待料后,每月可減少耗能278噸標油,可使全廠能耗下降0.16千克標油/噸,節能效果明顯。
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