安慶石化追根究底成功處理高壓設備隱患
作者: 2019年03月15日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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3月11日,安慶石化電儀中心積極組織精兵強將,落實檢修安全措施,追根究底成功處理蠟油加氫裝置高壓電機的“出血點”,將設備隱患消滅在萌芽狀態。 蠟油加氫裝置P6104/A電機是6千伏、355千瓦的高壓電機,擔負著將
3月11日,安慶石化電儀中心積極組織精兵強將,落實檢修安全措施,追根究底成功處理蠟油加氫裝置高壓電機的“出血點”,將設備隱患消滅在萌芽狀態。
蠟油加氫裝置P6104/A電機是6千伏、355千瓦的高壓電機,擔負著將胺液輸送至裝置中脫除循環氫中的硫,再將氫氣輸給氫氣壓縮機進行壓縮輸送的重要生產任務。
早在3月6日,電儀中心煉油電氣區域維護四班職工例行巡檢時,發現該電機前軸振動值和溫度日漸增加。他們仔細向工藝人員了解工藝量有無變化調整,得知一切正常后,加強巡查,發現該電機運行時發出的“啰音”越來越明顯。3月8日,維護四班班長余文勝根據設備運行狀況當機立斷,聯系工藝進行切換,辦理好相關票證后,指定監護人,要求檢修人員進入裝置現場配帶好硫化氫報警儀,識別風險后方可進行檢修。
當日,維護四班職工立即進行停電操作,做好接地安全措施后,他們進入裝置現場將電機電纜、地腳螺絲拆除,用叉車將電機鏟至大修廠房。早已待命的檢修人員利用廠房行車將電機前后大蓋拆卸,用液壓三爪拉馬拉掉軸承;先將前后軸承洗凈,仔細尋找軸承彈子、滾道及軸腔內有無異常;再用布擦凈轉子軸上的污垢,細心比對前后軸面是否異常。大家對轉子前后軸經過反復比對,終于確認前軸磨損。如不及時處理,長期運行,必將造成高壓電機毀壞事故。
他們放棄中午休息時間,先將笨重的轉子緩慢地從電機中抽出,放在枕木上,以防損傷轉子表面,技術人員沈強立即聯系電鍍廠將轉子送往電鍍廠進行軸電鍍加工。同時,按照檢修規定,他們緊抓高壓電機檢修質量,對電機定子細心吹掃,檢查緊固電機引線。
3月11日,電鍍好的電機轉子一到,煉油電氣區域緊扣檢修時間節點,組織人員立刻將電機組裝。經過各項試驗測量合格后,該電機被叉車送往現場就位回裝,隨著工藝人員按下啟動開關,電機終于健康運轉起來。
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