金陵石化2號常減加熱爐煙氣二氧化硫降6成
作者: 2019年03月07日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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“每立方米14.17毫克。”3月5日9:00,金陵石化2號常減壓常壓爐煙氣中,二氧化硫含量的實時數據顯示?! ∵@是今年以來,該公司為降低加熱爐煙氣中二氧化硫含量,多措并舉,實施優化生產的結果?! ∪ツ甑祝凑湛?
“每立方米14.17毫克?!?月5日9:00,金陵石化2號常減壓常壓爐煙氣中,二氧化硫含量的實時數據顯示。
這是今年以來,該公司為降低加熱爐煙氣中二氧化硫含量,多措并舉,實施優化生產的結果。
去年底,按照總部要求,“身高”50米的2號常減壓裝置的2臺加熱爐煙囪增設煙氣在線檢測儀,對煙氣數據進行聯網,加強日常監測管控。在線數據顯示煙氣中二氧化硫含量平均在每立方米40毫克左右,小于國家環保標準每立方米50毫克。盡管如此,這對于要求更高的綠色企業來說,這樣的數據不盡如人意。
為此,今年以來,加熱爐所在的該公司煉油二部組織力量攻關,剖析原因,尋找解決辦法。攻關人員首先通過校表,協調環保監測站進行手測數據對比,消除了在線儀的檢測誤差。之后,他們聯系質檢中心對燃料氣采樣分析,又找到了降低加熱爐煙氣中二氧化硫的好辦法。該公司自產的加熱爐燃料氣主要來自焦化裝置和催化裝置,分析發現,原流程中來自焦化的燃料氣總硫量濃度高于每立方米200毫克,而產自3號催化裂化的燃料氣總硫量濃度小于每立方米50毫克。于是,攻關組人員再通過優化燃料氣進料,調整工藝生產,多舉措,從根源上降低二氧化硫含量。
實施后運行結果表明,2月份,常壓爐和減壓爐煙氣中二氧化硫含量,由之前平均每立方米39毫克左右,降至約15毫克,降幅61%,運行穩定,推進了公司綠色創建。
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