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天津石化:找準裝置節能“七寸”

作者: 2019年01月30日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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“2018年烯烴部乙烯高附加值產品能耗創歷史新低,乙二醇裝置蒸汽用量比上年節約近1.2萬噸,儲運車間罐區氮氣用量比上年下降18%。”1月14日,當天津石化烯烴部主管生產的負責人王志恭盤點去年工作時,這幾個數據讓他
“2018年烯烴部乙烯高附加值產品能耗創歷史新低,乙二醇裝置蒸汽用量比上年節約近1.2萬噸,儲運車間罐區氮氣用量比上年下降18%。”1月14日,當天津石化烯烴部主管生產的負責人王志恭盤點去年工作時,這幾個數據讓他對完成2019年新出臺的能耗指標充滿信心。

  近年來,天津石化烯烴部加強裝置節能管理,狠下功夫,裝置各項能耗不斷下降。

  超前定期管理裂解爐平均運行周期超90天

  “我們常說,乙烯裝置能耗高低,裂解爐說了算。”烯烴部乙烯車間負責人陳德明說道。

  乙烯裝置原料成分復雜,生產過程中需要不停地調整裝置的溫度和壓力,確保乙烯產品的收率。

  目前天津石化乙烯裝置共有6臺裂解爐,一直以來都是用能大戶,主要為下游車間裂解進廠的原料,消耗燃料氣、加氫尾油和輕石腦油等,運行周期難以控制,有時僅運行60天就結焦,導致裝置能耗始終居高不下。

  “每次對一臺爐除焦就要消耗燃料氣60噸、蒸汽150噸。”談及結焦,陳德明苦不堪言,“想想都心疼。”

  為此,乙烯車間推出了超前定期管理,如對裂解爐火咀進行定期清理、對爐膛進行定期吹灰、對空氣預熱器進行定期吹掃等;摸索出裝置運行的最佳參數,確保氧含量、爐膛負壓以及燃料氣管網的穩定運行,裂解爐平均運行周期超90天。截至1月15日,5號裂解爐加氫尾油爐已超過110天,達歷史最好水平。

  分別控制高低壓蒸汽壓力蒸汽用量下降明顯

  “快算算,這樣控制蒸汽用量,能節約多少?”1月14日,烯烴部乙二醇車間負責人程林發有些迫不及待。

  蒸汽消耗量大一直以來是乙二醇車間能耗控制的難點,是程林發的一塊心病。

  這不,最近他又想出了一個新點子,改變了過去控制蒸汽總量流量的方式,分別管理控制高壓、低壓蒸汽的壓力,避免了蒸汽串壓,高壓蒸汽得到有效利用,降本成果顯著。

  他們還實施流程卡邊控制,充分利用乙烯裝置供給的多余的3.5兆帕外網蒸汽,降低內網蒸汽壓力;減少裝置清潔蒸汽用量,將外網蒸汽并入低壓工藝蒸汽和清潔蒸汽管網;降低各塔塔頂的回流水量,蒸發效果明顯提升,蒸汽用量下降明顯。

  避免因氣溫造成壓力波動保證儲罐氮封安全節能

  1月15日,天津地區忽然刮起大風,陣風8級,氣溫也迅速下降。

  “巡檢人員務必根據儲罐壓力,手動調整氮氣流量,在確保儲罐安全的前提下,控制好氮氣用量。”一大早,烯烴部儲運車間負責人王竹玉反復強調。

  “31個成品油罐要確保安全,油品質量不能打折,氮氣消耗更不能超標。”年初,烯烴部提出的3項要求讓王竹玉每天都處于緊張狀態。

  “最頭疼的就是降低氮氣消耗,油罐需要用氮氣封罐,其用量很難把握,用多了造成浪費,威脅安全生產,用少了會直接對油品質量造成影響。”王竹玉說道。

  該車間調整儲罐收付料時間,白天付料,夜間收料,避免因氣溫造成壓力波動;據外界氣溫及時調整氮氣自動控閥壓力,確保壓力平穩;做好罐體維護,避免在氮氣用量減少的情況下有泄漏發生。

  2018年,天津石化烯烴部儲運車間氮氣用量下降43.8萬標準立方米。目前上述管理方式已在所有罐區推廣,罐區氮氣平均消耗達該裝置歷史先進水平。

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